绥中36-1油田稳产廿载再发力
“煤改气”巨大的改造、运行成本,也会给政府和企业带来沉重负担。从政府看,除了要承担不同程度的改造补贴外,还要担负起天然气管道和储气设施建设的巨大资金投入。从企业看,除了改造成本外,还要承担比煤炭高出数倍的天然气费用,即便买得到,也很有可能用不起。一旦经济性得不到保障,盲目推开“煤改气”工程,无异于烂尾工程。
其实,要环保,“煤改气”并非唯一选择。作为世界上少数以煤为主要能源的国家之一,我国煤炭领域的科学研究从未间断,煤炭清洁利用技术已经十分成熟和完备,其能源利用效率之高、污染物排放之少,与天然气比肩已经不是梦。在中小型电厂、工业锅炉方面,有水煤浆技术、煤粉燃烧技术等,有的燃烧效率达到99%以上,排放出的灰渣是白色石灰粉,可以直接使用。在大型燃煤电厂方面,在国外已经发展成熟的湿式除尘设备即将国产化,其运行维护成本不仅比燃气改造低,甚至低于当前主流的布袋除尘技术。我国自主研发的整体煤气化联合循环发电技术,也已经进入工业化试验阶段,燃煤电厂有望实现“近零”排放。
应当看到,我国煤炭为主的能源结构,短期内仍无法改变。无论是从能源供应,还是从经济性方面考量,加快推广煤炭清洁利用技术,都要比迷信“煤改气”科学许多。当前,制约我国煤炭清洁利用技术推广应用的因素主要有两条,一是社会对煤炭存在偏见,许多人一提起煤,就认为污染大,抵制燃煤;二是扶持政策欠缺,许多地方都没有政策引导和改造补贴。
立足于煤、做好煤炭文章,让更多、更好、更符合国情的新技术走出实验室、走向生产一线,才是我们这个富煤、贫油、少气国家实施能源转型的主要路径。
謀绥中36-1油田实现立体挖潜。为实现老油田的稳油控水和稳定生产,油田拉开了17井次调剖作业的序幕。同时,在拖轮配合酸化作业中,“滨海252”船也开始了多达21井次的酸化作业。
精细注г 延缓老油田产量自然递减速度的重要举措,绥中36-1油田连续三年实现产量负递减,狠抓注水功不可没。目前,流程优化、清罐改造、化学药剂优选等一系列措施正在各个平台持续展开。
加密调整“激活”绥中老油田
调整井综合开发是油田应对产量自然递减、挖掘剩余油的重要举措。作为目前海上油气田增产的主力措施之一,绥中36-1油田在此技术应用上走在了行业前列。
2010年,绥中36-1油田Ⅰ期调整项目投产,取得了良好的增产效果。在即将迎来的二期综合调整项目中,绥中36-1油田将在现有基础上进一步释放产能。调整后,油田将由反九点面积注水转变为排状注水开发,采用定向井结合水平井调整方式,对目前井网油井间进行加密。
按照油田总体开发方案,项目实施后,预计二期油田采收率将达到29.9%,提高采收率6.4%,相当于“激活”一座大型新油田。
