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川庆钻探长庆井下试油气压裂酸化工作量创国内新高(图)

2012-12-25   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  2012年1-11月份共完成老井措施202井次,年累增油24.52万吨。

  按照“五个一百”措施挖潜思路及方向,他们将主要工作量和重点由正常生产井向低产井、停产井等五类非正常井措施挖潜推进,排查出113口措施潜力井,实施措施后初期日增油能力655吨,全年恢复产量8.5万吨。

  指标提升争“擂”主

  一个胜利接着一个胜利,展示了采油二厂“特别能吃苦、特别能战斗、特别能担当”的团队风采。面对分公司产量的两次调增,在335.8万吨产量的艰巨任务面前,二厂人控制递减率的“第三招棋”是让创先争优“六比六赛”变成大擂台,重点围绕比稳升区块、比稳升单元、比油井高产高效,分析对比,量化指标形成了龙争虎斗的竞赛氛围,他们各显身手……三次踏上剩余日产,塔河7区、12区稳升区块达标,12区预计年底综合递减率将达到5.8%。

  高效的开发团队,激发出了无限的夺油智慧。二厂的技术人员通过对压力资料的应用和深入分析,在评价储层物性和井间连通性两方面有了创新应用。通过自喷井采取水锥风险评价、机采井采用工况分析等方法,精心培养了25口长寿井达标。今年以来,实际稳产区块2个,15个稳产单元达到目标,在分公司“稳升区块、稳升单元、高效井”活动中均排名第一。同时,二厂上下同心,生产组织运行体系高效运转,重点工作“安排到小时”,协调工作“抢、催、追”,保证油井开井率,生产时效由2011年的91.5%提高到92.2%,实现时效增产6万吨。

  控制递减率“三招棋”让二厂人实现了油田开发“稳升”目标,世界级难题的缝洞型油藏自然递减控制取得突破,塔河油田“勘探破晓,开发攀千”宏伟蓝图的实现指日可待。

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  图为长庆井下公司采用体积压裂技术对致密油藏井阳⠳ĽĽ增产。

  在内部资源利用方面,利用修井机代替通井机,提高丛式井的施工效率;与中国石油5个单位合作,共享压裂设备资源,确保集团公司重点区域长庆油田大批高端水平井的高效投产。在低端业务方面,长庆井下依托社会资源,实施大宗材料直达供应和现场配送,部分搬迁、供水业务,物资装卸、钻前工程等实行工程外包,实现了增效未增人的目的,化解了有力保障与人员刚性增长的矛盾,使施工速度和效率大幅提升,促进了发展方式的转变。

  坚持管理创新,持续提速提素。长庆井下公司面对集团公司今年在长庆油田实施近500口水平井的推广计划,实施精细化管理模式,建立完善“工序服务专业化、施工作业模式化、通用业务市场化”现场施工管理模式。在长庆气田,气井水平井单井平均完井周期由去年的40天缩短为26天。在长庆陇东油田、靖安油田,平均段数同比增加2段的情况下,油井水平井单井平均完井周期由去年的42天缩短为30天。在实践中,这个公司实现水平井增产施工的提速和员工素质的提高。

  增加效益,关键靠科技提速,靠科技提升发展质量。在“磨刀石”上提高油气产量,压裂和注水是核心。长庆井下公司以不同水马力的压裂机组应对不同油气藏,研发和定制大排量混配车、液添撬等特种装备,使增产作业手段更具多样化。

  压裂装备水平的提升促进了压裂增产技术的重大突破,地下油气渗流通道由原来的“羊肠小道”变成“高速公路”。长庆井下形成的以不动管柱连续分层压裂工艺技术、环保型可回收压裂液体系、气井带压作业技术为代表的八大技术系列,已经成为长庆油田气层改造和快速完井的主要支撑技术。其中,长庆井下自主开发的多级水力喷射压裂工艺技术、速溶胍胶体系和连续混配技术研发与工业化应用科研成果,通过集团公司鉴定,达到国际先进水平。自主研发的多级水力喷砂压裂技术,实现一趟钻分压10段,最大过砂量225立方米,缩短施工周期6至8天,有效减轻劳动强度、减小井控风险、减少对储层的伤害。

  水平井分段压裂技术的突破和体积压裂试验的成功,大幅度提高单井产量。其中,苏里格气田一口井通过增产施工,获得试气无阻流量454万立方米的高产气流。致密油藏水平井阳平10井体积压裂21段,创国内水平井压裂段数最多纪录,压后获得日产156吨的高产工业油流。

  压裂技术的突破和管理的创新,让长庆超低渗透油田投产的150口水平井,平均单井产量达到8.7吨,相当于直井的4倍。苏里格气田投产的水平井235口,初期平均日产天然气7.8万立方米,相当于直井的5倍以上。

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