当前位置:首页  >  行业要闻  >  前三季度三大石油公司业绩均增 全年有望平稳增长
行业要闻

前三季度三大石油公司业绩均增 全年有望平稳增长

2011-11-02   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
油管更新欠账很多,有部分油管腐蚀、穿孔、结垢严重,影响了油水井措施的正常实施。由于作业工作量大,准备大队油管检修工作量大,试压时间短,为了解决这些难题,我们研制了验管器。在作业钻塞冲砂刮削通井时把验管器接在下部工具上进行验管,可以很直观的看出油管密封情况,对不合格的油管及时更换,下完井管柱时在封隔器以上安装了验管器,当生产不正常时随时从井口投球验管,这样就能很清楚的找到问题原因。如2-421井为一口卡漏注水井,该井2011年3月16日上作业投球验管时几乎不起压(2MPa),再起管140根见液面,第141根油管有道裂缝。2011年1至10月,动管的475口水井中,有385口安装了验管器。

  二是Y221洗井阀改进效果显著。在分注管柱中,原来的洗井阀是单一依靠弹簧的弹力回位的,如果时间长了弹簧的弹力减弱,洗井活塞就很有可能密封不严,造成油套联通,管柱失效。工艺技术人员积极开展技术攻关,在反复对比试验的基础上对洗井阀进行了改进,在封隔器中心管上加了传压孔,正常注水时,通过弹簧和液压作用洗井阀是关闭,反洗井后当洗井阀密封不严,只靠弹簧洗井阀不能关闭时,可以通过油管提压,经过传压孔进入内外中心管环形空间,因压差的作用促使洗井活塞上行回位。提高了Y221封隔器的稳定性能。5-45井因为座封段套管腐蚀严重,造成工具密封段套管扩径从而密封不严,通过应用Y221双胶筒封隔器,保证了密封段的长度,目前该井正常注水。2011年1至10月份,有87口井使用了改进后的Y221洗井阀。

  三是创新注水大压差油套分注井技术。油套分注井由于油套压差高达20MPa,存在两大风险:一是油管容易损坏;二是由于套管压力高,致使水力锚起不到稳定管柱的作用,管柱的有效期缩短,一般情况下这种井只能光管注水。技术人员创新思维,制定了用偏心管柱(死嘴子)油管冲压平衡套管压力,油套间歇分别注水的方式,既降低了油套压差,又可以延长管柱有效期,实现了地质意图。2011年1至10月份,实施大压差油套分注技术9口井,平均延长检封周期120天以上,对应油井7口见到增油效果,年累计增油2226.3吨。

  四是常规分注管柱不断改进完善。针对Y341系列管柱稳定性差有效期短的问题,工艺技术人员加大了新工具的研究与应用力度,根据工具自身特点,不断配套和完善水井管柱,创新应用了Y111、Y221、Y241封隔器,并配套完善了Y221、Y241系列配套管柱,偏心分注管柱的选择余地大大增强,为濮城油田精细注采调整提供了保障。

  五是改进注水井口流程,提升管理水平。长期以来油套分注管柱采取的是油套间歇注水(晚上注油管,白天注套管),这种注水方式有两个缺点:一是影响封隔器的使用寿命,缩短管柱有效期;二是不是平稳注水,降低水驱效率;三是套管无法满足测试要求。根据地质测试要求,技术人员及时和采油区结合,设计制作了油套分注配套井口,增加了套管同位素入口,实现了套管地质测试需求,油套同时注水,延长管柱有效期。

 

匀展战略;研究收购资源的赢利状况;研究发展资产和经营资产之间的关系;研究如何充分运用科技创新提升中国石化的价值,让资源迅ലഥ

  [中国能源报2012年2月6日]由中石化与英国爱丁堡大学、英国地质调查局各向异性研究室(EAP)联合研究的川西页岩气地球物理预测与评价技术研究项目通过论证,该项目对提高国内页岩气勘探开发成功率及经济效益具有重要价值。同时,中石化部署在南襄盆地的第一口以主探页岩油为目的的水平预探井成功压裂。

  虽然页岩气的勘探开发在全球特别是北美地区取得重大进展,但勘探开发中的地球物理技术研究与应用却相对滞后。这些理论与技术是近几年刚刚兴起的前沿技术,系统理论方法和实用技术还在逐渐形成中,尚未见到系统的、配套完善的页岩气预测和评价地球物理方法。

  据悉,该项目将针对页岩气勘探开发所需的地球物理技术,以页岩气的岩石物理特征、地震响应特征和测井响应特征为基础,开展页岩气资源评价、储层识别、储层改造、有效开发各环节中的地球物理技术研究;通过建立页岩气测井及地震预测、评价方法,

友情链接