当前位置:首页  >  行业要闻  >  全球催化剂生产商差异化技术创新求发展
行业要闻

全球催化剂生产商差异化技术创新求发展

2011-09-22   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
̞

  [中国石化新闻网2012-07-09]近期,安庆石化炼油一部大力推进"强三基、严五纪"活动的开展,该部工艺组打破常规,采取"推陈出新"优化调节裂解装置反应汽提蒸汽流量,成功将再生温度从665摄氏度升到682摄氏度,消除安稳生产"瓶颈",也将蒸汽消耗量每小时减少1.2吨,每天可节约近4300元,做到安稳节能"共赢"。

  再生温度是催化剂烧焦再生效果极其重要的影响因素。再生温度偏低,会影响催化剂的烧焦效果,降低催化剂的活性、选择性,不利于安稳生产。按惯例,对于这种生产工况,该部岗位职工首先开大分馏塔底油浆到反应回炼量,提高再生温度。同时,加工的原料油性质轻,气体产率多,为维持分馏塔底液面,岗位职工往往将原料油通过事故旁通线打入塔底。但是原料油会稀释分馏塔底油浆浓度,原料油打入分馏塔底流量越大,油浆回炼量也相应加大,形成一种恶性循环,无形当中增加了机泵负荷,耗电量增大。其次开大加热炉瓦斯量,提高原料油进反应前的预热温度,也是提高再生温度的途径之一,可是燃料气耗量会上升。现在全厂都崇尚节能低碳、绿色发展,这些老套的操作方法明显不利于装置节能降耗工作的开展。

  该部工艺组梳理流程、分析工况、跟踪指标,根据再生催化剂含碳量只有0.04%,低于0.1%的控制指标这个理想的化验数据,将调节方向转向反应汽提蒸汽。反应器汽提段通过四段汽提蒸汽,将催化剂之间和空隙里的油气置换出来,减少催化剂生焦,但是在一定程度上也会降低再生温度。该部工艺组在保证油品收率、分布和催化剂含碳量平稳的情况下,带领职工到现场分步将上部汽提蒸汽调小,既保证了安稳生产,也实现了节能降耗。

友情链接