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中国海油全系统全面加强安全管理

2011-07-25   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
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  [中国石化新闻网2011年9月7日]"欣闻中石化安庆分公司煤气化装置达到连续运行150天的里程碑,我们感到无比高兴!这是壳牌煤气化技术全球所有用户迄今取得的最佳成绩,也是全球所有煤气化装置达到的最好纪录。"
  今年9月3日,壳牌气化和洁净煤业务全球副总裁MichielMak先生特地发来贺信。
  上个世纪70年代初,作为毛主席、周总理亲自批准从法国引进的全国十三套大化肥之一,安庆石化大化肥装置建成投产。
  上个世纪90年后期,能源价格高昂等成本压力凸显,安庆石化以石脑油为原料年产52万吨尿素、30万吨合成氨的大化肥装置深陷亏损困境。
  2000年初,中国石化慎重决策,引进壳牌煤气化技术,对麾下巴陵石化、湖北化肥、安庆石化三家化肥装置实施"煤代油"原料线路改造。
  2006年11月18日,安庆石化煤气化装置在中石化三家同类型装置中由"追赶者"变为"领跑者",率先实现投产。
  2011年8月22日,安庆石化煤气化装置实现长周期连续运行138天,刷新世界同类型壳牌煤气化装置连运最高纪录。
  2011年9月3日,安庆石化煤气化装置实现长周期连续运行150天……
  正是从这一个个"里程碑"式的历史瞬间,安庆石化人找到了梦想落脚的地方,也找到了梦想出发的地方。
  自主创新:为"洋装置"烙上中国印
  "我做了一辈子石油化工,这个最难!"对于采用壳牌煤气化技术进行的原料线路改造,中国石化股份公司原总裁、三套化肥改造领导小组组长王基铭这样感慨。
  作为一个煤炭资源丰富、油气资源相对贫乏的国家,开发以煤炭为源头的化工产业链,是降低国际能源价格对我国经济冲击的理想途径,也符合国家低碳清洁能源的发展战略。清洁、高效的煤气化技术,是煤化工产业链健康快速发展的基础。
  然而,壳牌煤气化技术应用于化肥合成氨装置,在全世界都史无前例,没有任何成熟的案例和经验可借鉴。
  安庆石化人攻坚克难,自主创新,使工程建设全面提速。2006年11月18日,煤气化装置率先实现气化装置煤烧嘴点火成功,率先产出合格产品--中国石化推进能源结构战略调整,再次迈出关键一步!
  把一个尚处在摸索阶段放大的工业实验装置开起来,已经不易。若想稳下去,则更为艰难!
  历史可以证明,对安庆石化来说,没有拿不下的难题。
  上个世纪七、八十年代,安庆石化曾对化肥装置这一"法兰西小姐"进行无数次的"美容手术",彻底将之变成了地道的"中国媳妇"。在此期间,先后涌现出"章良流程"、"金斌操作法"等新技术、新工艺。这些以普通职工命名的自主创新之举,充分彰显了安庆石化职工"勇担重担、事争第一"的精神。
  有这样的精神传承,安庆石化人的"倔劲"又上来了。
  由于壳牌煤气化技术的先进性和复杂性,加上造价高昂、使用寿命短暂、备件供货周期漫长的进口设备,总是让人头疼不已。
  章友祥,现化肥部设备副主任、煤气化装置专家,曾因腰部骨折住院,但他在病床上写下:"决不为'洋装置'折腰,我要为每一台'洋装置'烙上中国印。"
  章友祥率先开刀的是"洋"人技术核心设备--气化炉内件烧嘴隔焰、粉煤烧嘴,"先拿核心烧嘴开'烙'"。大到设计、施工,小到安装角度,章友祥带领着他的团队独立摸索,仔细试验。终于,成功实现了气化炉烧嘴隔焰、煤烧嘴的国产化,为洋烧嘴"烙"上了中国印。
  没有责任,哪来业绩?没有艰辛,怎有收获!
  面对各类技术风险,机动、电仪等专业人员创新思维,联手"论剑",先后组织了7次大规模的技术攻关,实施了气化增加破渣机、气化循环气压缩机机变频器更换等多项重大改造,推广了高分子金属修复、在线扩孔堵漏、带压堵漏等一批新技术,顺利突破装置运行"瓶颈",为装置长周期安全运行提供了有力保障。
  依托中国石化的整体优势,安庆石化举全厂合力,集全厂职工之智慧,还成功地实现了开工烧嘴、二氧化碳吸收塔甲醇进料泵转子等大型设备的国产化,大大推动了装备制造民族工业的发展。
  勇担重任:一流的装置,要有一流的职工驾驭
  "安庆石化煤气化装置开出世界纪录,关键在于技术过硬,人才储备雄厚!"业内专家这样评价。

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