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马达加斯加油砂开采:经济与环境的艰难选择

2010-12-17   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网 2010年12月16日] 12月8日,胜利油田孤岛采油厂南区东扩掺水混输泵站内,一台加热炉正在轰轰作响,经它加热后的污水正源源不断地流入附近40口稠油井集油管线。据孤岛厂技术管理部副主任刘吉明介绍,该项掺水升温工程可使掺水温度由35摄氏度提高到50摄氏度。
  而这只是孤岛厂2010年稠油掺水升温工程的一个子工程,据悉,孤南4-2计量站、孤三、孤五、孤六联合站低压掺水站、渤76断块、孤北1孤气9稠油区块四个掺水升温项目也将于近期陆续投入使用。“届时全厂低压升温掺水井数将达到345口,油井回压平均下降0.12MPa,稠油产量预计增加4000余吨。”
  每年秋冬季节,是稠油井生产最艰难的时期。而对拥有949口稠油井的孤岛油田来讲,这种艰难体会得尤为深刻。由于油稠,回压高,油井生产困难,严重时管线易发生堵塞,俗称“灌肠”。
  稠油掺水是解决这一问题最简易、最有效的途径,但同时,稠油掺水也是一项极复杂、难管理的工程,水质、水温、水压、水量都会给掺水效果带来影响,这其中又以掺水温度的影响最为直接。
  目前孤岛厂共有掺水井589口,均采用联合站分离出的污水进行掺水伴送。冬季,经联合站处理后的污水温度一般在40摄氏度,再经远距离输送后,到达掺水间时温度会降至30度左右,掺水温度低致使油井回压高,进而影响到油井产量。从稠油份额最大的孤四区月度原油盘库数据来看,气温最低的一月份明显形成产量低谷。
  2010年,孤岛厂对部分高压掺水区块进行低压掺水改造,对稠油热采井掺水系统进行整体升温改造并进行管网更新,对局部特稠油、高含蜡井采取井筒升温及掺水升温改造。同时,孤岛厂积极探索掺水替代工艺,针对孤北1、孤气9断块稠油井热采周期短的问题,2009年在GDGB1X18井进行井筒密闭循环加热工艺实验,掺水温度达到85℃,周期内日液增加14立方米,日增油5.1吨。2010年继续优选11口井实施井筒密闭循环加热工艺,目前增油效果显著,平均每口井延长生产周期40天左右。
  掺水量是决定掺水效果的另一个关键要素。用刘吉明的话来讲,“掺不够,是无效水;掺多了,就是无功水”。那么,如何来把握这个尺度呢?孤岛厂自有一套科学的掺水经验。
  在重新修订的《孤岛厂油井掺水管理规定》里,掺水井确定、流程建设、掺水方式、掺水量、掺水计量都有严格的说明与规定。特别是掺水井动态管理方面,要求各管理区随季节变化、油井转周及时对稠油井进行掺水优化试验,确定掺水上下限,每口井现场挂牌,操作人员按牌调水,实现掺水比、掺水井数的动态管理。
  各管理区纷纷探索特色掺水管理方法。孤三区利用水嘴节流技术优化油井掺水量,经过不同压差下的水嘴掺水实验,根据压差选择水嘴规格,实现准确定量掺水,掺水符合率达到100%,单井计量误差仅在2%以内,据测算,一年可节约水费一百多万元。
  科学的管理带来良好效益,四季度以来,在掺水井数增加65日的情况下,掺水比下降0.5个百分点,日均掺水量减少1900立方米。
 

一投资都多于其他国家。”报告说༃ĽĽo;如果
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