吐哈油田公司提质增效调查
2020-12-18
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来源:[互联网]
从“山重水复”到“柳暗花明”[中国石油新闻中心2020-12-17]
受新冠肺炎疫情和油价暴跌叠加影响,石油企业生产经营受到前所未有的冲击。
对经过30年高效勘探开发的吐哈油田来说,一方面勘探对象日趋复杂,资源劣质化明显;另一方面老油田开发进入高含水期,开采难度加大,产量不断下跌。
特别是2015年以来,吐哈油田连续5年出现账面亏损,盈利水平和投资效益明显下滑,总资产报酬率、净资产收益率呈逐年下降趋势,发展之路可谓“山重水复”。
艰难中寻突破,挑战中显担当。面对困难和挑战,迎难而上是唯一选择。
吐哈油田公司按照集团公司党组安排部署,“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”,努力探索效益发展之道,不等不靠,主动作为,扎实推进提质增效专项行动,坚持深化改革创新,围绕11个方面制定43项提质增效具体措施,落实到生产经营全过程,终于迎来“柳暗花明”。
“1月至11月,油气勘探开发形势向好,经营业绩指标运行平稳,降本增效6.5亿元。”12月1日,拿着新出炉的生产经营分析报表,吐哈油田财务处处长鲁正乾欣慰地对记者说。
吐哈准东新区吉2807H井、吉2805H井超大规模平台压裂施工现场。孟晓勇摄
做好科技创新“加法”油田生产精耕细作
火焰山下,鲁克沁油田。这里蕴藏着丰富的稠油,一直是吐哈油田增储上产主战场。
在勘探开发研究院赵健劳模创新工作室推动下,鲁克沁超深稠油年产最高达到80多万吨,创造了超深稠油开发的奇迹。
吐哈气举,闻名海外。如今,在工程技术研究气举中心创新工作室推动下,此项技术已规模应用到吐哈、冀东、青海等10多个国内油田,以及哈萨克斯坦等3个国家的8个油田,累计创收超13亿元。
以两院为核心,依靠技术创新实现提质增效,早已成为吐哈推动油田走内涵式、高质量发展之路的战略之一。
“科技创新,是打赢提质增效攻坚战的关键。我们坚持把科技创新作为战略支撑,做好以科技创新提高资源动用率的加法,油田生产精耕细作,勘探开发形势出现可喜变化。”吐哈油田公司总经理助理吴征说。
分析吐哈油田勘探开发面临的困局,非常规资源在吐哈原油产量中的占比已达65%。稳产技术不完善、深层稠油开发技术对策少、稀油特高含水阶段注采调控难度大……这些都亟需科技创新取得突破。
为此,吐哈油田提出围绕“寻找上产资源、突破稳产技术”两大难题开展科技攻关,助推高效勘探、低成本开发。
深秋,金色的准东盆地迎来收获季。吐哈准东勘探开发项目部经理梁浩告诉记者,他们在准东新区加快勘探节奏,突出页岩油评价攻关和甩开预探,取得石炭系天然气、吉木萨尔和石树沟凹陷页岩油3项重要进展。
“通过科技创新,吉木萨尔页岩油效益动用取得显著成效,单井投资下降约50%,为下一步效益动用奠定了基础。”梁浩自豪地说。
记者了解到,今年年初以来,吐哈油田围绕中小型叠合盆地勘探目的层系多、油藏类型复杂的技术难题及瓶颈,强化科技创新和攻关,形成“两宽一高”地震勘探、水平井钻井提速、提高单井产量、降低成本、气举采油等一系列具有吐哈特色的关键技术,为油田勘探开发提供了有力支撑。
这些技术的持续攻关,有效降低了非常规油藏钻井投资成本。三塘湖马56区块页岩油单井钻井投资降低19%,准东新区吉木萨尔页岩油形成可复制、可推广的钻井模板。油田自然递减年均降低1个百分点,百万吨产能建设投资降低2亿多元。
做好机构改革“减法”
油田管理精雕细刻
7月,吐哈油田机构改革再次拉开大幕。
原有4个采油厂变成了管理区。按照主营业务归核化管理要求,各采油管理区新成立了基建设备中心,基层工区设备管理业务和人员整体上移。鲁克沁采油管理区的汤强由原来的基层员工变成了机关人员。
“以前遇到设备问题,需要自己翻阅资料。现在大家在一起办公,分享经验,互相取长补短,更容易碰撞出火花,感觉自己在业务能力上有了很大提升。”这是汤强最直接的感受。
对于这一点,东区采油中心主任刘建华感受更深:“现在采油中心设备管理与工况分析业务整体上移,我们的员工再也不用每天花费大量时间进行系统内生产数据录入,使我们有更多的精力投入现场管理,工作效率大大提升。”
吐哈油田企管法规处处长晏书宾这样比喻油田改革之举:“我们的改革创新如同滚石上山,没有外力可以凭借,必须拼尽全力。如果你忍受不了艰辛,就会跌下山谷。”
改革创新是驱动吐哈走内涵式、高质量发展的根本动力,只有推进关键领域改革,才能破解阻碍发展的深层次矛盾。这是吐哈油田党委领导班子的共识,也是他们强力推动的一项工作。
加快推进“油公司”模式建设,提高管理效率,向管理要效益,是今年吐哈油田实现提质增效的“重头戏”。
改革成效如何,基层最有发言权。“改革完成后,每年管理区的人工成本可大幅减少,这是我们提质增效工作的一项重要举措。第三方、市场化用工模式的推进,让我们看到了未来降低用工成本的可能性。”鲁克沁采油管理区经营办公室主任边天红在工作日记中如此归纳。
此外,新成立油气生产服务中心,将巡检、维护等非核心操作岗位集中管理,内部市场化向管理区提供服务,人员只出不进,逐步实现社会化、市场化服务。
在准东新区,按照“新区域、新体制、新模式”的思路和“百万吨油田百人管理”原则,实施“油公司+”试点,勘探开发一体化、组织机构扁平化、服务市场化、生产智能化,落实全生命周期效益发展的完全项目制管理。
据了解,目前吐哈油田“油公司”管理模式改革已初步完成,基本构建起“3办+X中心”模式,建立了4个新型采油管理区,管理层级从三级压减为两级,推行“管理+技术+核心技能岗位”用工方式,人均油气当量和管井数分别增加40%和68%。同时,按照“油气主营业务归核化、工程技术业务专业化、矿区服务业务社会化”的思路,持续抓好发展业务及队伍结构改革。2015年以来,处级机构降幅40%,员工总量降幅39%。
通过一系列改革创新举措的实施,1月至11月,吐哈油田实现降本增效6.5亿元,为实现全年经营目标奠定基础。
做好成本管控“乘法”
油田经营精打细算
初冬已至,又到了液化气销售的旺季,吐哈油田销售事业部油气销售科人员更加忙碌了。
优化营销策略,调节销售进度,合理利用价差,多举措拓宽油气副产品新渠道……经营上的精打细算,最终目的就是实现效益最大化。
“拿一季度来说,虽然受到疫情防控和低油价等多重因素影响,但我们依然实现了营销增效千万元。”吐哈油田销售事业部负责人告诉记者。
油气销售挖空心思增效,油气生产也在千方百计降本。
今年5月,吐哈油田鄯善采油管理区轻烃生产中心负责人发现,他们的天然气处理装置长期处于低气量运行,仅为装置设计负荷的56%,处于“吃”不饱的状态。
“整体运行能耗高,投入产出不成正比,严重制约轻烃生产效益。”他们多次召集员工召开“诸葛会”,在保证装置安全运行的前提下,通过“两降一提”举措,实现了电费、材料费、维修费等运行成本硬下降,彻底解决了“大马拉小车”的问题。
“人人都算效益账、岗位都是利润源……”市场化的经营理念,让吐哈每一位员工的感受更加深切。
新井打不打?措施做不做?效益说了算。吐哈油田以效益为中心,通过强化投资管控,开展投资项目再论证,大幅压减低效无效产能投资,全年投资降幅达42%,其中优化钻井投资近1.4亿元。
节流更要开源。吐哈油田各单位拒绝坐以待毙,坚持国内国外两个市场齐步走、共创效。工程监理、无损检测、管道检测、电力工程施工、气举采油、排水采气等优势业务主动出击拓市场,在青海、云南、重庆等地承揽业务,国内外市场收入喜人,海外市场工作量也在稳步提升。
路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。在这场提质增效攻坚战中,吐哈油田拿出滚石上山的勇气和干劲,以敢于斗争、敢于胜利的精神和“逢山开路、遇水架桥”的智慧,直面突出问题,从“疑无路”到“又一村”,坚定打赢效益实现保卫战的信心,在内涵式、高质量发展的道路上,迈出坚实的关键一步。
