金陵石化:“日优化”系统优化排产快捷高效
2019-07-10
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来源:[互联网]
[中国石化报2019-07-09]近日,在金陵石化会议室内,优化小组成员聚集到一起,对2号催化裂化装置增产汽油“日优化”方案进行讨论。
“日优化”方案来自“日优化”系统。金陵石化基于生产流程大数据,开发了生产优化与智能运行系统,每天输入原油价格、主要产品市场价格等信息,就可以测算出每套装置效益最大化的“日优化”方案,用于指导生产。
截至目前,该公司通过应用“日优化”系统,使每天排定生产方案时间从2小时缩短到30分钟,确定原油和汽油调和优化方案时间由180分钟降至15分钟,汽油、柴油、航煤等成品油在线调和平台一次调和合格率增至95.95%。
催化裂化装置是该公司的创效主力,不仅可以产出市场需求量大的汽油、丙烯,而且可以掺炼渣油,降低生产成本。为实现装置效益最大化,该公司应用“日优化”系统,充分挖掘历史数据价值,建立“日优化”模型,对3套催化裂化装置跟踪研究,在确保长周期运行的同时,实施优化生产措施增加效益。
该公司还紧盯各装置侧线切割流程数据,持续优化石脑油与航煤、石脑油与柴油的切割点,增产汽油、航煤等高附加值产品,每月增效数百万元。
除了多产市场紧缺产品,实现“开源”,该公司还从“节流”上下功夫。原油成本占到该公司总成本的90%以上,原油优化对整体效益有着重要影响。他们开发了原油全流程管理系统,有效控制原油采购、原油运输及原油财务成本。
生产计划处处长夏民介绍说:“我们利用大数据优化生产流程,精细管理装置运行,调整产品结构,收到了良好效果。去年我们实施生产优化方案46项,使生产指标合格率上升5.5%。”
去年实施优化生产方案46项降本增效1.2亿元
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