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中国石化参展第十八届中国塑料博览会

2016-11-09   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
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  [中国石化新闻网2016-11-09]
  近日,西北油田分公司采油三厂TH10297X井施工方案通过设计。受成本的倒逼,原本由酸压酸化沟通远井储集体,改由高压注水方式,较酸化费用节约成本约214万元。
  据了解,近年,该厂以产量为中心,酸化酸化是他们沟通远端储集体的“主角”。随着今年转变为以效益为中心,高成本措施的饭碗已然“不稳”,高压注水替代酸化酸压就是实例之一。
  TH10297X井是该厂十区的一口注水替油井。开井自喷生产65天即停喷转抽,机抽生产期间累计产液805吨,供液不足关井。后期,实施注水替油,但是注水423方即起压,管网压力无法满足注入。
  为了尽快释放油井潜能,通过分析注水及停注后压力变化情况,该厂技术人员认为,虽然该井上机组泵后起压快,但停注有压降,说明注入水可以扩散至远端,储集体特征表现为近井储集空间有限且与远井储集空间沟通不畅。
  “以前,涉及沟通储集体空间,酸化酸压无疑是‘主角’。”程洪说,“但是从停注压压降来看,预计本井通过高压注水和间断注水可实现增注。”
  于是,该厂最终选择高压注水方案,有效沟通远井储集体。目前,该井累计高压注水3轮次,总注水量达到7313方,累计产油5516吨。按照目前45美元油价,实现经济效益325万元。同时,注水费用仅6.6万元,较酸化费用节约214万元。

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