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民企首获原油进口使用权 分析称民营地炼迎来破冰

2015-06-01   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-07-31]
  今年以来,面对复杂严峻的市场环境和生产经营形势,华北石油工程西部分公司积极提升精细化管理水平,细化施工流程,加强资源优化。在降低施工成本的同时,各项生产经营指标均大幅提升。
  技术创新提时效
  “新工艺新技术的运用,为公司提质增效起到了有力支撑。”该公司经理何鹏说。
  作为一支专业化的钻井施工队伍,该公司承担着深井、超深井的钻探施工任务。对于承钻的顺托1、顺北1、金溪2等集团公司重点探井,该公司为基层队配置先进的液面监测系统,确保井控安全。使用自主研发的高效旋转冲击钻井工艺,在TH10435H井和TH12272井二开井段将施工周期分别缩短15.58天和15.38天。
  他们根据各工区地质特性优选PDC钻头,进行钟摆和塔式钻具组合试验,提高机械钻速和行程钻速。该公司试验应用旋转冲击器钻井技术,在塔河工区TK781井二开井段使用PDC+螺杆+旋转冲击器钻井技术,平均机械钻速11.81m/h,提前设计?芷?11.42天。对于超深井他们应用小接箍大水眼非标钻杆,解决井底岩屑携带不干净、环空返速低等问题,比普通钻杆接头抗扭强度提高30%以上。
  精细化管理控成本
  “成本管控要贯穿每口井施工始终。”经济分析会上该公司党委副书记张勇说:“我们既要打好井又要算好账。”
  今年以来,该公司鄂北项目部定期组织工区生产技术骨干、部门和基层队负责人,从生产组织、物资消耗等方面,排查影响经济效益因素,并择优对能提高生产时效,降本减费的小发明小革新进行共享。其50853井队自制定向防脱杆单井节约近50小时;60818井队加装泥浆泵排气阀,钻井周期缩短30余小时。
  单井施工结束后,该公司各部门根据《单井核算成本费用归集管理办法》对各井次进行考核并予以奖金兑现。此举让每个职工自觉地干前预算、干中细算、干后精算,有效降低了钻井费用,提高钻井时效。
  “将记录握在手中的感觉真好!”6月初,带队以21.29天刷新鄂北工区大牛地钻井施工周期最短记录的翟书运说:“及时梳理问题,制定改进措施,是我们抗寒冬的有效手段。”
  优化资源增效益
  “资源动起来,效益更精彩。”该公司物资部经理王月云形象地说。
  今年以来,该公司优化人力资源,推行人力资源动态管理。将生产班组人员由三班减为两班,大班人员由双岗逐步减为单岗,控制用工总量;采取集中培训交流,促进基层队材料员业务水平提升。同时,将塔河、鄂北工区大库由周转库向储备库转变,实现工区间及各井队资源的调剂和共享,有效减少井队物资储备。
  该公司将不能满足塔河工区深井、超深井施工需求的1000余根钻具,经过整理指标合格后,运送至鄂北工区投入到4000米及以下深度水平井施工中。有效缓解塔河工区库存压力,提高钻具利用率;为鄂北工区配备1台50千瓦移动电站,专供各基层队搬家期间使用,有效降低油耗。同时,该公司加强物资采购及工程分包等流程检查复核,强化职工内控意识,提高业务管理水平。
  这些举措,将效益理念渗透到该公司生产经营各个领域,盘活了闲置资产,提高了设备利用率,促进该公司生产成本降低。(张均)

匀料入手,改善原ij工结构,将对成品油质量升级提供加速的动力。(中新网能源频道)

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