[中国石化新闻网2014-07-16]在油气田衰竭式开发的过程中,随着开采时间的增加,地层能量逐渐下降,成为影响油气产量的重要原因。作为中石化首个整装凝析气田注气开发项目,位于西北油田雅克拉采气厂辖区内的大涝坝循环注气工程,运行一年以来,气藏地层压力不但停止了递减的脚步,而且比注气初期提升了2兆帕,让气田重现青春活力。
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雅克拉采气厂:循环注气让气田重现青春活力

2014-07-17   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-07-16]在油气田衰竭式开发的过程中,随着开采时间的增加,地层能量逐渐下降,成为影响油气产量的重要原因。作为中石化首个整装凝析气田注气开发项目,位于西北油田雅克拉采气厂辖区内的大涝坝循环注气工程,运行一年以来,气藏地层压力不但停止了递减的脚步,而且比注气初期提升了2兆帕,让气田重现青春活力。
  大涝坝凝析气田2005年投入开发,经过8年的衰竭式开采,地层压力和产量出现较快递减,地层反凝析加剧,严重制约高效开发。为提升采收率、延长气田开采年限,2013年4月大涝坝实施循环注气开发,揭开了大涝坝凝析气田油气开发的新篇章。
  循环注气工程启动一年以来,注气压缩机已累计运行9236小时,最高注气压力达48兆帕。累计向地下注干气6180万方,其中上气层累计注气3846万方,累计注采比3.6,地层压力恢复了2兆帕;下气层累计注气2334万方,累计注采比0.5,地层压力保持稳定,注气工程初见成效。
  注气开发前,上下气层地层压力下降快,压力保持程度只有65%,且已低于露点压力,地层内出现反凝析现象,采气井产能大幅下降;地层水突进较快,构造边部井相继水淹停喷。凝析油的采出程度只有24%,天然气的采出程度只有31%,大量油气处于"可见不可得"的尴尬局面。
  循环注气工程启动后,采气厂通过三口注气井,在两个气层开始注气。技术人员密切关注压力、气油比、示踪剂和流体化验等数据的实时变化,及时建立注气相关台帐,保证资料的全面和准确。通过对采气井的时时跟踪分析,现阶段上下气层采气井均出现油压上升、日产量增加、原油密度上升的利好趋势。距离注气井较近的生产井,注气后变化显著,例如上气层的DLK6井,注气一个月油压、产量即发生变化,三个月后油压上涨了2兆帕,日产油增加4吨,日产气增加1.6万方。而距离注气井较远的生产井,虽然受效较晚,但也有受效迹象,例如距离注气井1.7公里外的DLK1X井,注气四个月后出现油压上涨趋势。
  下一步,采气厂将在精细描述的过程中,探索注气开发过程中地层流体的相态、地层压力、气油比等参数的变化规律,通过动态监测资料和数值模拟技术,评价注气开发效果,找出注气开发中存在的问题,及时进行注气参数、注气方式、注气井网的优化调整,从而达到提高凝析油采收率、恢复地层能量、延长气藏寿命的最终目的,让老气田重获青春。
 

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