辽宁销售严格油品质量控制纪实
采油一厂历经37年的高效开发,老区递减不断加大,日产量低于0.5吨的高含水和能量差的低效益井就有231口,导致今年以来原油生产形势十分严峻。
如何激活低效井,让无效低效资产获得好效益?成了摆在地质技术人员面前的一道难题。该厂抓住精细管理这条主线,对低效井采取“分区评价,分类治理”的方法,努力提高老区采收率,实现指标改善、效益提升的工作目标。
今年1-11月,他们共实施低效井改造措施253井次,日增油267吨,含水下降5.2个百分点,使低效井重新焕发了青春。
压裂引效低能变高产
对于地层悟性差导致低效的油井,技术人员积极进行油层改造,在做好低渗储层注水培育的前提下,优选井层进行压裂引效。使低效井通过压裂扩大泄油面积后,有效提高单井产能。
赵安4047井是2013年9月部署在泌304区的一口采油井,投产初期日产油0.6吨,产水2吨,该井所处的赵凹油田泌304区块属于砂砾岩油藏,孔隙度、渗透率低,储层物性差导致油井出液能力弱,自然产能低。技术人员对该井进行认真分析后,认为赵安4047井H2Ⅱ5小层储层发育较好,存在剩余油潜力,可对油层进行挖潜改造。6月13--22日对其H2Ⅱ5小层实施补孔压裂合采后,日产油上升至16.6吨,含水40%左右,截至目前单井增油1039吨。区块另一口井赵安4044井11月22日实施压裂开抽后,也取得了喜人的效果,日产油由1.5吨上升至9.6吨。
下T5-3711井自然产能较低,储量动用程度较差,具备挖潜的物质基础。11月26日压裂开抽后日产油由1.4吨上升至6.1吨;有效地提高了区域储量动用程度。证实该区核三段地层油气富集,有进一步增储的潜力,也为低渗储层的开发起到了良好的借鉴作用。
今年以来,地质技术人员在赵凹泌304区、安棚浅中、下二门下层系等低渗区块加大压裂改造力度,及时补充产能。1-11月份压裂改造26井次,日增产能91吨,年累计增油4583吨。通过对储层进行压裂改造,有效改善了区域开发效果,为完成全年产量任务奠定了坚实基础。
转换油层低效井复活
面对产量缺口,地质技术人员为抢时间抓进度,利用晚上和周末时间加班组织讨论低效井治理,综合运用潜力层补孔、调层生产等技术手段,有效动用剩余油潜力。今年1-11月份共实施补孔改层措施151井次,日增油192吨,平均含水下降7.2个百分点。
双H3-147井是双河油田Ⅵ油组的一口采油井,全井砂厚4.6m,日产油0.3t,全井产液量仅3方左右,如何才能改善这口井的产状?负责管理该区块的技术人员屈啸通过细致的油层对比后,判断该井Ⅶ12小层应该具有一定出液能力。
2014年10月12日H3-147井补孔开抽后,果然见到了预期的效果,日产油达到14.3吨,压在屈啸心头的一块大石头终于落了地。
其中,下二门油田T4-2213井2014年11月7日补孔单采后,日产油从0.3吨上升至10.5吨,含水由99.6%下降到70.9%。经过技术人员的措施攻关,这个濒临关井的低效井一跃成为了高产的“功勋井”。
通过对油水运移规律的综合分析,地质研究所技术人员在剩余油富集区精心筛选发育好的小层,实施转换油层措施,进一步增强了油藏开发效果。赵安77提高单井产量,技术人员对其实施多级找堵水,2014年4月19日单采潜力小层时见到了好的效果,日产油上升至6.6吨,含水控制在87%左右。
精细治理递减降下来
赵凹油田赵凹区油井开井38口,单元综合含水达95.98%,单井日产水平为1.2吨,采出程度仅为23.56%,远低于油田平均水平。对于这样的高含水低采出程度的区块,技术人员对递减加大和含水上升快的问题一一进行分析和讨论,并提出了配套的治理对策,将注水细化到井组,以改善低效区块的整体开发效果。
动态技术人员闫海霞对赵凹区近几年的阶段注水量、地层亏空进行比对,发现该区注水量增加而地层压力却基本稳定,说明注水量有部分未注到目的层或存在无效循环现象。
为改善这一现状,技术人员从细化水驱可动用剩余油潜力评价着手,利用历史井网识别优势注水方向,控制强淹层无效注水,加强潜力层注水,实施以控水稳油为主的综合调整。通过细化到井组的精心调配,改变了地下注水流线,逐渐看到了新方向的驱油效果:在赵84井组,通过对赵81井暂关和赵84井的控制注水,赵平9井见到了赵40井的注水效果,含水下降,日增油5.8吨。
经过细化注水调控,促使剩余油有序流动,各项指标均处于低谷的赵凹区块终于重新见到了生机-----自然递减与去年同期对比,由23.43%到-1.03%,下降了24.46个百分点,含水上升率为-0.69儀库例检时,发现馏程检验终馏点指标为213摄ଲ ଁ
[中国石化报2014-12-24]
12月22日,随着焦页15-3HF井等3口井相继顺利放喷测试求产,中国石化涪陵页岩气田2014年完成试气井75口,并提前完成全年新建20亿立方米产能目标任务。
2013年9月3日,国家能源局批准设立重庆涪陵国家级页岩气示范区。2014年1月,涪陵页岩气田一期产能建设正式启动,明确2014年新建产能20亿立方米。到2015年,中国石化将在涪陵页岩气田建成50亿立方米产能,2017年建成百亿立方米产能。
江汉油田全力贯彻落实集团公司部署,全面实施“一体化决策、一体化组织、一体化控制、一体化保障、一体化管理”会战模式,狠抓规范管理、创新提效、工程质量、安全环保和品牌建设,确保示范区建设高水平、高速度、高质量、高效益推进。
涪陵页岩气田以示范区建设为平台,积极争取国家重大专项支持,初步建立一套符合涪陵页岩气田地层特点、适应性良好的水平井优快钻井、长水平段压裂试气、试采开发配套等具有自主知识产权的页岩气开发配套技术系列。大力推广应用石油工程公司研发的3000型压裂车、泵送桥塞等精良装备,加快了装备国产化步伐,有力促进了气田经济高效开发。
他们积极探索“井工厂”钻井、压裂运行新模式,施工效率持续提高。目前,该气田钻井工程单井平均完井周期73天,比2013年缩短22天;压裂试气平均周期28天,比2013年缩短12天。值得一提的是,焦页30号平台实施国内页岩气开发首次“井工厂”钻
