中沧管道增输扩容三年输气增九倍
[中国石油报 2010年12月22日] 12月21日,中沧输气管道年累计输气量达6亿立方米。
中沧线谷底时期年输量只有6285万立方米。从6000万到6亿,不到3年时间,负责这条管道运营的管道公司中原输油气分公司破解了24年的难题,使中沧线年累计气量增长9倍,不仅解决了“气短”问题,而且拓展了发展空间。
短气——油田减产 管道“上气不接下气”
中沧线建于1984年,原设计输量4亿立方米,输送的是中原油田的天然气。
从投产到1998年,输量达到最高峰3.4亿立方米。2000年以后,由于油田减产,输量逐年递减,到2008年日输量不到10万立方米,大用户已经停止用气,沿线几个民用的小用户勉强度日。沿线用户的告急电话催得中原分公司的领导焦急万分。油田没有气,怎么办?处于中间环节的中原分公司夹在上游气田和下游用户之间,苦不堪言。
一个输气单位一旦没有气可输,会有什么后果?对内,严重影响队伍士气和单位发展;对外,沿线工业用户受到较大影响。当时,沧州化肥厂已经被迫改用港沧线的天然气。高唐、平原的用户也被减量供应等。各站每天都像小学生算数学题一样仔细计算和控制着各用户的输量,一旦给哪个用户多供了,可能其他用户就没有了。用户“催气”的电话不断,中原分公司的调度长每天最多的事就是与下游用户沟通、解释。
“上气不接下气”的中原分公司遇到前所未有的考验。
接气——连通动脉 增输扩容扭亏为盈
2008年,中原分公司立足长远,确立了两个发展目标。第一 目标是实现中沧线与西气东输连接,盘活资产。第二个目标是逐步实现中沧线自动化升级,增输扩容,扭亏为盈,谋求中原分公司健康持续长远发展。
中原分公司进行了大量调研,编制了详细的连接线工程方案、可行性研究报告等。终于,2008年7月9日得到了ଲ ૡ
[中国石化新闻网 2010年12月23日] 最近,中原油田采油四厂新投产的几口油井都获得了较高的产能。为什么会有这么好的效果呢?笔者通过和采油四厂地质研究所的新井设计者们交谈,才体会到了新井部署的艰难。
文133-侧14井,“贴”近断层打新井
文南油田的文133-侧14井从11月下旬投产以来,日产原油一直稳定在20吨左右,这给采油四厂的“百日上产会战”增添了新的动力。
这口井的设计者胡伟红,刚从大学毕业两年多,去年9月才定岗,是地质研究所开发一室的技术助理。“文133-侧14井是我参加工作后部署的第一口井。”胡伟红说,“一开始大家对文133-侧14井区都不看好,认为断层卡不死,面积太小,井距小,靠近断层,风险太大。但我想,咱们顺着文147断层打沙二下4砂组底部和沙二下5砂组顶部那一套层,应该没有问题。实际钻井,井位离断层只有十多米,就这样靠近断层‘贴’上去钻井达到了最佳的效果。当然,我也捏了一把汗,万一‘飘’过断层怎么办?”
新井井位设计,一般至少要离断层30米至50米的距离,就怕离断层太近了井会从断层上“飘”过去。而文133-侧14井靠近断层打剩余油富集区,起到了很好的效果。听完胡伟红等人的介绍,笔者在想:“哦,难怪能高产!文133-侧14井的设计堪称典范!”
文79-43井,在喜忧参半中投产
12月中旬,文79-43井投产了,日产原油20多吨。但这口井的设计者邵致敏却是一半儿欢喜一半儿愁。喜的是该井获得高产了,愁的是正因为它高产,说明储层和相邻的油井不连通,无法实现注采完善。
原来,文79-43井是一口注采完善井,该井设计的目的是钻文79小块的沙二下油藏和文133块的沙三上油藏。通过实际钻井来看,从地震剖面上追出来的断层还要向南延伸,这样就和邻井隔开了,无法实现沙三上1-3油藏的注采完善。是的,在开发区部署新井普遍存在这个矛盾。如果获得高产了,说明该井和邻井不连通无法实现注采完善。反之,则储层的能量被释放了,当前无法获得高产。所幸的是文79-43井区以南还可以再部署新井,这样下一步实现注采完善就有了希望。
文138-50井,一波
