当前位置:首页  >  储运工程  >  我国油气管道半年内2次遭破坏 能源动脉存危机
储运工程

我国油气管道半年内2次遭破坏 能源动脉存危机

2010-05-12   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
晾水塔进行爆破拆除,大大减少了用煤量及烟尘排放量。大庆油田全面完成国家下达的“十一五”节能指标,各项环保指标均达到国内同行业先进水平。
  天然气的使用安全环保,因此近年发展迅猛。大庆油田实施稳油增气战略,也让百姓用上了天然气。现在,大庆主城区基本实现了天然气入户,让百姓真正享受到了发展的成果,生活质量也大大提升。庆哈、庆齐输气管道的建成,让天然气走进了更多百姓家中。
  正是有了这些努力,今年大庆环境空气质量优良天数达到了360天,这让很多来这里的人惊叹。
  低排放:清洁生产就是爱护美好家园
  节能减排,是我国的一项基本国策,也是大庆油田打造绿色油田的现实需要。
  大庆油田大力实施“安全发展、清洁发展”,推进减排减噪工程,使清洁生产贯穿施工全过程。
  “时时以环保优先,处处讲究清洁生产”。大庆油田每年作业、洗井6万多井(次),地面建设施工现场320多个。为避免作业过程中排放的油、水污染环境,每次施工前,工人都在地上铺好防污布,在四周围上编织袋,周边的树木、设施都用彩条布包起来。配备污油污水回收装置,建设注水井洗井回收间,做到油田开发与保护环境齐头并进。
  现在,无论坐落在马路边、小区内,还是方圆百里的旷野中,数万座油水井都很清洁干净,所属10余个采油厂全部实现了无油污采油厂标准。
  今年,大庆钻井四公司钻井液站已回收高比重废弃钻井液2000多立方米,经过科学处理后,再用于新井生产,不仅节省了200余万元,而且还推进了环境保护工作,实现了经济效益与环境保护双丰收。据了解,大庆油田年处理废弃钻井液60万立方米,既节约了土地资源,又创造了生态效益。
  大庆油田在为国家奉献能源的同时,更要碧水蓝天、绿地红花。他们建设绿化生态长廊工程、主城区退耕还林工程、居住区绿化配套工程、油田道路绿化工程、环湖绿带建设工程、苗木基地建设工程、绿地养护工程……如今,大庆油田共建各类绿地1.388万公顷,植树近400万株。
  低碳经济已经走进大庆油田,已经成为大庆人的新追求,也会让大庆人创造更加美好的明天。
 

圀油气资源不断被发现,以及改革开放以来经济快速发展导致ല౅

  [中国石化报2010年8月18日] 为了最大限度地降低能耗,茂名石化炼油分部优化小组突破传统生产平衡观念,利用渣油加氢装置处理能力大和蜡渣油罐缓冲能力较强的特点,优化搭配蜡渣油资源,暂停今年新投产的蜡油加氢装置,由渣油加氢装置“分身”,既炼渣油又炼蜡油,实现一套装置当两套装置用,上演了一场节能优化的精彩大戏。
  蜡油加氢装置是茂名石化油品质量升级工程的一个重要项目,当原油性质相对较差时能发挥提升油品质量的作用。今年初投产后,蜡油加氢装置承担起向一、二套催化装置供料的任务,渣油加氢装置只负责向第三套催化装置供料,处理量大幅度降低,处于“半饥半饱”状态。而蜡油加氢装置刚刚投产,设备问题较多,能耗相对也较高,在一定程度上影响了茂名石化炼油能耗指标。
  有没有办法扭转这种局面?
  转机出现在今年3月底,当时蜡油加氢装置因循环机干气密封问题需要停工处理,为了平衡全厂生产,炼油分部决定进行一次大胆尝试,让处于停工待料状态的渣油加氢装置承担蜡油加氢装置的生产任务。他们将渣油加氢装置紧急开工,大胆尝试全炼蜡油,向第一、第二套催化装置供料。尝试取得了成功,渣油加氢装置接炼蜡油产出了完全合格的催化装置原料。
  这次“小试牛刀”,为炼油分部优化蜡渣油平衡开拓了思路。
  看到渣油加氢装置可以完全转变成高负荷的蜡油加氢装置,生产管理处主管节能优化的副处长许楚荣打起了新的节能“算盘”:既然渣油装置“吃不饱”又能炼蜡油,就可以趁着目前原料油性质比较好、油品质量有保障的时机,让它先“吃饱”渣油,为第三套催化装置备足加氢常渣料后,再“变身”成为蜡油加氢装置炼蜡油,为第一、第二套催化装置供足料,再转回炼渣油,继而再转炼蜡油。如此循环下去,就可以在原油性质较好时让蜡油加氢装置暂时不开工,最大限度地降低炼油生产的能耗。
  许楚荣向分部领导汇报了他的想法,得到了赞同和大力支持。渣油加氢装置开始了“分身术”的练习。
  创意很诱人,作决定也不难,但真正实施起来,难度却很大。
  在渣油加氢装置快速来回“变身”的过程中,调度人员对罐区库存与装置处理量之间关系的拿捏准确度、渣油加氢装置操作人员的技能素质、蜡油加氢装置职工随时准备开工的能力和水平都要经受严峻的考验,稍有不慎,会影响到三套催化装置的正常生产。为此,炼油分部将这个项目作为“创先争优”和“比学赶帮超”活动的一个重点,组织技术骨干认真研究具体措施,充分考虑多种因素,在加强与公司生产、计划部门对接的基础上,制定了详细的实施方案。
  5月份,根据原油性质较好,蜡、渣油产量较高,直馏蜡油资源较差的实际,炼油分部抓紧时间,精心组织,优化工艺流程,精心操作,使渣油加氢装置成功“分身”,既炼渣油又炼蜡油,实现了蜡油加氢装置全月停工。
  渣油加氢的“变身”和蜡油加氢的暂停,有效降低了炼油能耗,增加了效益。蜡油加氢停工待料每月可减少电、蒸汽等消耗费用800多万元;通过优化蜡、渣油加工流程,比原工艺流程增效1037万元;降低了燃料消耗和加工损失,为分部5月份加工损失率和自用率的继续降低作出了贡献。
 

最造油藏不发育的蚌湖向斜东南斜坡,可能是隐蔽性油藏勘探有利区。他们调整勘探思路,加大勘探力度,1987年利用地震剖面振幅波形差异的“相面法”预测方法,在砂岩尖灭区以外,又发现了砂岩分布。
  <ः振幅预测发现严河油田
  有目的的勘探广北隐蔽性油藏获得成功,表明运用精细小层对比和地震储层预测技术,在有利地区有可能找到更多的隐蔽性油藏。
  20世纪80年代后期,江汉油田进行全凹陷潜江组储层沉积相和微相研究,弄清了潜江组沉积时期主要分布的两大沉积体系,发育有水下分流河道、河口坝、席状砂、盐湖密度流、盐湖滩坝等成因类型砂体,并解剖了不同成因类型砂体的延展方向、分布、规模大小和物性变化规律以及盐湖岩相变化规律。
  这些卓有成效的研究工作使隐蔽性油藏圈闭的预测前进了一大步,为进一步进行地震储层横向预测提供了地质依据。
  此时,石油地质工作者虽广泛应用地震储层预测技术来预测砂岩储层和隐蔽性油藏圈闭,但由于潜江盐湖独特的地质背景,地震储层预测遇到了很大困难。盐湖砂岩储层不发育,单砂层薄,常规地震剖面分辨率不高,出现砂、泥岩在速度上不易区分的难题。
  科研人员加强地震响应地质基础研究,利用地震振幅强弱变化点预测地下岩性变化带及砂、泥岩互层区范围。在蚌湖向斜东斜坡预测出隐蔽性油藏圈闭后,江汉油田先后钻探严1井、严2井,发现了严河油田。
  技术渐渐成熟配套,战果逐步扩大
  江汉油田勘探开发人员及时转变思路,改变以往物探找圈闭、地质搞评价、地质围绕物探转的工作方法。他们以蚌湖生油向斜周缘为重点,开展高精度层序地层学、小层沉积微相研究,勘探对象由原来的油组细化到砂组、小层,把勘探的重点从构造油藏转移到构造—隐蔽性复合型油藏上。
  潜江组隐蔽性油藏的勘探成功,给科研人员极大启示。江汉盆地别的含油层系可否找到岩性油藏呢?能否以“寻找构造背景下的隐蔽性油气藏”为目标,把潜江组这套技术方法“借鉴”到新沟嘴组?
  科研人员精确刻画古地貌及沉积充填模式,刻画古地貌控制下的新下段各砂组沉积微相及砂体展布范围,结合多方法地震储层预测技术,有效提高了隐蔽性油藏圈闭识别精度和勘探成功率。隐蔽性油藏勘探由昔日不起眼的小配角变成了主角。在新沟嘴组探明储量中,它的贡献率达65%,在潜江组比例更高,达到了100%。
  同时,江汉油田勘探开发研究院形成了油田勘探核心技术之一——盐湖盆地隐蔽性油藏勘探的技术、方法系列,解决了油田多年来存在的一些重大理论问题和生产实际问题。目前,该油田隐蔽性油藏新增探明石油地质储量占同期探明储量的80%以上。
 

往鞭长莫及。等到派人去了,早已‘生米煮成熟饭了’。尤其是对于恶意的打ऀᘺᗛ

  [中国石化报2010年8月16日] 隐蔽性油藏的学术名称是岩性油气藏,相对容易发现的构造油藏而言,其隐蔽性强,故得此名。
  1966年,美国著名石油地质学家莱复生提出勘探隐蔽圈闭概念,从此世界各国加大地层不整合、岩性及古地貌等圈闭的勘探力度。随着我国东部大部分盆地和探区构造油藏勘探程度的不断提高,隐蔽性油藏勘探已成为增加油气储量的重要方向。
  江汉油田隐蔽性油藏勘探始于20世纪70年代,主要勘探层系在潜江组。江汉油田属于典型的盐湖盆地,其隐蔽性油藏勘探与其他油田不同。盐湖砂、泥岩速度重叠范围大,导致阻抗差异小,砂体预测难度大;油藏规模小,储层薄,发现难度大。
  为提高储层预测的精度与可靠性,江汉油田开展高分辨二维、三维地震勘探,提高了地震纵向分辨率。他们通过精细地质研究、高分辨率地震多参数反演等,研发出盐湖隐蔽性油藏勘探技术,其中隐蔽岩性圈闭的识别和多信息综合评价是核心。该技术在潜江凹陷蚌湖向斜东、南坡取得了成效,在严东、严北区块获得成功。隐蔽性油藏的勘探开发成为油田持续稳产的重要战场。
  找构造意外发现隐蔽性油藏
  与其他油田一样,江汉油田在勘探早期,也是寻找构造油藏。一些隐蔽性油藏进入科技人员视野,大多是在勘探构造圈闭的“途中”偶然发现的。
  1968年8月~1970年1月,江汉油田打响了潜江凹陷历时3年的夺油会战。当时4口自喷井和1口抽吸高产井的出现,改变了原来认为潜四上段油层致密、物性差、产量不高的认识。
  潜江凹陷东北斜坡是一个长期发育的古鼻状隆起,有利于油气聚集。在潜江—张港一线附近有尖灭线,砂岩尖灭线与古隆起上倾方向相交,是具有区域性封闭条件的油气聚集区。于是,他们部署了黄1井、黄2井、黄3井,组成东西向钻井剖面进行钻探。
  黄2井在潜4段第1油组发现5层3.8米微含油粉砂岩,发现了黄场潜4段第1油组隐蔽性油藏;黄3井发现了张港潜4段第2油组隐蔽性油藏。
  意外的收获,让勘探工作者有了顺藤摸瓜的想法,随后在黄场、张港地区展开隐蔽性油藏勘探,在潜江凹陷东部斜坡先后发现了5个油组上倾尖灭型隐蔽性油藏。
  此外,在潜北地区,当科研人员集中力量寻找构造油藏时,在王场、广华构造之间鞍部钻探广6井,发现了受大型古隆起制约的大面积分布的隐蔽性油藏,并由此确定了王场、广华油田之间潜4段第3油组油层连片分布。隐蔽性油藏勘探,引起了地质工作者高度关注。
  精细小层对比发现广北油田
  1975年,江汉油田开展大规模的“砂岩会战”研究,将整个潜江凹陷已钻的近800口井进行对比,绘出39个砂组的砂岩等厚图和地层等厚图,配以构造图。从砂体展布、古地形起伏、构造和断裂进行综合分析,研究人员从中寻找有利于形成隐蔽性油藏的地区。科研人员运用精细的砂层连井小层对比方法,在重点地区寻找隐蔽性油藏圈闭。
  “砂岩会战”研究为预测隐蔽性油藏打下了基础。这期间部署的探井,因井距过大导致钻探失利。科研人员认识到,用单一的地质方法勘探隐蔽性油藏风险太大。风险导致隐蔽性油藏勘探搁浅7年。
  1984年,该油田科研人员对“砂岩会战”中的广北隐蔽性圈闭进行重新分析,认为可以钻探原砂岩会战时部署的广23井,获得了工业油流,广北油田应运而生。
  科研人员还认识到,构造油藏不发育的蚌湖向斜东南斜坡,可能是隐蔽性油藏勘探有利区。他们调整勘探思路,加大勘探力度,1987年利用地震剖面振幅波形差异的“相面法”预测方法,在砂岩尖灭区以外,又发现了砂岩分布。
  振幅预测发现严河油田
  有目的的勘探广北隐蔽性油藏获得成功,表明运用精细小层对比和地震储层预测技术,在有利地区有可能找到更多的隐蔽性油藏。
  20世纪80年代后期,江汉油田进行全凹陷潜江组储层沉积相和微相研究,弄清了潜江组沉积时期主要分布的两大沉积体系,发育有水下分流河道、河口坝、席状砂、盐湖密度流、盐湖滩坝等成因类型砂体,并解剖了不同成因类型砂体的延展方向、分布、规模大小和物性变化规律以及盐湖岩相变化规律。
  这些卓有成效的研究工作使隐蔽性油藏圈闭的预测前进了一大步,为进一步进行地震储层横向预测提供了地质依据。
  此时,石油地质工作者虽广泛应用地震储层预测技术来预测砂岩储层和隐蔽性油藏圈闭,但由于潜江盐湖独特的地质背景,地震储层预测遇到了很大困难。盐湖砂岩储层不发育,单砂层薄,常规地震剖面分辨率不高,出现砂、泥岩在速度上不易区分的难题。
  科研人员加强地震响应地质基础研究,利用地震振幅强弱变化点预测地下岩性变化带及砂、泥岩互层区范围。在蚌湖向斜东斜坡预测出隐蔽性油藏圈闭后,江汉油田先后钻探严1井、严2井,发现了严河油田。
  技术渐渐成熟配套,战果逐步扩大
  江汉油田勘探开发人员及时转变思路,改变以往物探找圈闭、地质搞评价、地质围绕物探转的工作方法。他们以蚌湖生油向斜周缘为重点,开展高精度

友情链接