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储运工程

10分钟巧治顽疾

2026-04-08   关键字:   来源:[互联网]

[中国石油新闻中心 2026-04-09]

3月30日,华北油田采油四厂永清作业区泉36接转站,掺水流程流量计突发异常,出现数据波动、计量失准等问题,直接影响掺水效果。发现情况后,泉一站巡检维护班员工吴昊快速关闭流程上下出口阀门,使用班组自制的加长工具刷,深入流量计内部进行清理。仅用10分钟,便让这位“老伙计”恢复正常。

泉36接转站掺水流程承担着油井产出水精准输送的重任,是保障生产平稳运行的“大动脉”。由于输送的是加热后的产出水,水中泥沙、杂质易附着在流量计传感器触点上,形成顽固污渍,久而久之导致计量偏差,成为影响生产的“堵点”。

此前,清理流量计一直是困扰班组的“老大难”问题。传统作业需要2名员工蹲在流程旁配合操作,先拆卸螺栓、取下壳体,再用工具逐一清理触点附着物,然后回装复位。若清理不彻底,还需要重复操作,单次耗时近一个小时,不仅费时费力,还影响正常生产运行。

面对这一难题,泉一站员工立足现场开展“头脑风暴”。“钢丝刷太硬,容易损伤精密触点,普通刷子又伸不到内部。”老员工刘平一针见血地指出症结。员工宋运平当即提议:“没有合适的,咱们就自己造!要做到软硬适中、能深入管线,还要成本低、实用性强。”

班组员工集思广益,挑选不同材质反复试验,最终选定高分子尼龙硬毛刷,既能彻底清除杂质,又不损伤传感器触点。他们还利用废旧管材制作可调节长度的加长手柄,让员工站在地面即可轻松作业。在此基础上,班组同步优化流程:在出水口加装三通短节,配套法兰片与盲板。日常生产时用盲板封堵,需要清理时拆下盲板直接刷洗,无须拆解整个流量计流程。

这套“低成本、巧改造”方案投用后效果立竿见影。如今,单人仅用10分钟即可完成一次清洁,操作简便、省时省力,整套创新工具制作成本仅10元,真正实现“小革新、大效益、降成本、提效率”。看着显示屏上稳定精准的流量数据,吴昊高兴地说:“这小工具,彻底治好了流量计的‘老毛病’,掺水生产更稳当了!”

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