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冀东油田实施“采收率再提高”工程纪实

2024-08-14   关键字:   来源:[互联网]
  由“探”起步靠“创”加速
  [中国石油新闻中心2024-08-13]
  8月2日,在冀东油田高66X1断块碳驱油碳埋存试验项目现场,冀东油田陆上第三工区员工陈广辉和同事正在开展气驱井日常巡检,确保注气平稳进行。
  今年以来,冀东油田聚焦“采收率再提高”工程,创新工作思路,精细地质研究,高效推进三项矿场试验,进一步夯实能源供应的资源基础。截至8月6日,三项矿场先导试验累计注入二氧化碳4.5万吨、天然气2775万立方米,阶段增油2万吨,实现二氧化碳埋存4.2万吨。
  精细基础研究?明确提采路径
  2021年8月,冀东油田成立攻关团队,精细油藏研究。技术人员从地质因素、开发因素、工艺技术等方面入手,针对浅、中、深三类油藏梳理出非均质性、井网密度等14项影响因素,综合运用矿场统计法、数值模拟法以及理论公式法等手段,深入剖析,初步明确,非均质性、砂体规模、连通性等是油藏提高采收率的主控因素,为技术方向的确定、介质的优选奠定了基础。
  面对化学驱、气驱、热力驱、微生物驱等种类繁多的提高采收率技术,技术人员通过室内试验、数值模拟、技术对比等方式,查阅文献、检索标准1200余篇,开展室内试验50余组,探索油田不同类型油藏大幅提高采收率路径。以老油田900余个小层储层特征为基础,构建浅、中、深三类油藏概念模型,建立不同类型油藏潜力评价方法,明确了水驱转气驱存在潜力。
  冀东油田油气藏工程高级专家王群一说:“10多年来,我们通过室内实验、理论研究、矿场实践等工作,探索出可以大幅提高采收率的路径,为油田效益开发探明了方向。”
  强化技术攻关?科学组织部署
  近年来,冀东油田新增动用储量不足、品质变差,已开发的油藏进入高含水阶段,地质储量采出程度低、采油速度慢、标定采收率低,难以支撑油田稳产。相比新发现的储量,老油田具有资源品质相对较好、储量落实程度高、地面系统有依托、基础设施相对完善等优势,具备开发调整潜力。
  “冀东中深、深层油藏水驱采收率低,是转换开发方式、大幅提高采收率的重点领域。”冀东油田勘探开发研究院副院长吴晨洪说。
  冀东油田深入研究冀东复杂断块油藏提高采收率技术的对策,基本明确了天然气驱与储气库协同、碳驱油与碳埋存为主体的提高采收率技术路线,并在柳赞北区IV油组天然气重力驱、高66X1断块Es33II油组碳驱油碳埋存、堡古2气驱采油与储气库建设等方面开展重大开发试验。
  柳3-12井是冀东油田柳北天然气重力驱复杂井处置中的一口井。为确保柳3-12井气驱试验安全注气,技术人员借鉴气驱井完整性理念,依据气驱相关标准,对气驱井的固井质量、生产套管剩余强度及生产套管承压能力等进行全方位评价,通过完善气驱井的套管头和井口,提高了井口的气密封性和耐温耐压等级。在进行广泛技术调研的基础上,通过材料优选、工艺优化等多方面攻关,形成了气密封井口完善技术,发布了油田企业《老井套管头更换推荐作法》标准。
  加强过程管控?高效推进实施
  6月6日,冀东油田首个热辅助混相驱先导试验项目的首口注气试验井——南堡43-斜4810井开始注气,标志着中国石油关键核心技术——热辅助混相驱技术在复杂断块高温低渗油藏矿场正式应用。
  2024年,面对天然气驱在冀东油田尚无成熟经验可供借鉴的现状,技术人员立足目标油藏地质及流体特点,针对天然气重力驱、二氧化碳混相驱、空气热混相驱驱油机理开展系统研究,明确了冀东油田不同油藏类型气驱作用机理、驱油效率等关键参数,形成了不同气驱介质不同油藏类型的技术研究流程,构建了不同开发模式下的技术政策优化指标体系,支撑了高66X1断块CCUS、南堡403X1空气热混相驱和柳北Ⅳ油组天然气重力驱等3个气驱提采先导试验方案的精细研究和实施。同时,立足矿场试验需求,依托股份公司及油田重大科技项目,系统开展气驱效果影响因素研究,明确了主控因素,初步形成油气前缘判识方法,建立了气驱注采参数调控技术图版,为先导试验注采参数差异调控及油气界面均衡运移提供了技术支撑。
  截至8月6日,柳北天然气重力驱累计注入天然气2775万立方米,阶段增油1.4万吨,连续10个月日增油稳定在20吨以上,综合含水率下降5个百分点。高66X1断块CCUS先导试验累计注入二氧化碳4.5万吨,受效井累计达到7口,目前日增油13吨,综合含水率下降22个百分点,阶段累计增油0.6万吨。
  冀东油田勘探开发研究院院长李聪说:“我们将高起点、高标准、高质量推进提高采收率基础研究、技术攻关、方案编制、矿场实施等全链条业务,力争打造精品示范工程,为冀东油田效益稳产、高效提采提供强有力支撑。”(记者杨军特约记者净新苗通讯员马晓丽)
  高66X1断块CCUS气驱提采先导试验项目现场。杨军 摄
  冀东油田气驱先导试验亮点
  22个百分点
  注气两年来,试验区综合含水率下降22个百分点,日产量实现翻倍。
  2万吨
  先导试验实施以来,试验区累计增油2万吨,有效支撑老区经济储量增长。
  4.2万吨
  油田首个CCUS-EOR先导试验阶段埋存量达4.2万吨,埋存率高达93%。
  2775万立方米
  先导试验实施以来,累计注入天然气2775万立方米,连续10个月日增油稳定在20吨以上,综合含水率下降5个百分点。
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