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西南新联:气田持续开发成效显著

2020-12-10   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2020-12-09]
  中国石化新闻网讯“十三五”期间,西南石油局新联公司按照“稳老井、重挖潜、优工艺、增效益”的开发思路,采取精细气藏管理、老井挖潜、加密调整等多种手段,大力推广采气新技术、新工艺,圆满完成年度目标任务,不断为气田的可持续发展注入新的动力。
  控制老井综合递减,推进气藏精细管理。针对不同气藏、气井的动静态特点,细化管理单元、管理措施和对策,按照“稳住重点井、治理疑难井、救扶停趟井”的工作思路,实行“一藏一案、一井一策”。“十三五”期间,平均年措施增产气量约1900万立方米,有效控制了气井递减。期末,气井年综合递减率已降至4%以下。
  精细气藏地质研究,深入挖掘气藏潜力。加强对比研究,开展低产井、关停井储层含气性评价。自2016年以来,公司转层挖潜18口井,其中蓬莱组12口、沙溪庙组4口、须家河组2口,累计挖潜测试日产量10.3万立方米。与2015年相比,增加动用储量2.39亿立方米,采收率提高1.32%,效果明显。
  持续优化稳产工艺,助推气井正常生产。以“井筒流态及井下积液诊断”为评价手段,形成以泡排、增压稳产工艺为主,以气举、解堵净化、管网调整等为辅助的配套排水采气技术体系。通过动态优化泡排工艺,保证气井低产低产程度逐年增加的情况下措施有效率达到90%以上。为了解决低压气井生产受管网影响的问题,新场气田蓬莱镇组增压气井井口废弃压力水平由0.5兆帕降至0.1兆帕,大大提升了气藏采收率。
  强化动态监测管理,措施针对性稳步提升。为摸清各层位产量贡献状况和生产能力的“家底”,“十三五”期间,公司平均每年开展产气剖面分层测试4井次,为加密调整提供了有力支撑;平均每年开展井底井况检测及流压测试13井次、进行回声仪测试230井次、流体分析22井次,摸清井况及异常点,为采取针对性排水采气工艺、井底净化等措施提供了科学客观的依据。
  加强厂院技术合作,科技成果快速转化。勘探院针对中浅层气藏开展新一轮的地震精细描述,砂体地震响应特征更加明显,同时清理出一批新的河道,在新井部署及老井挖潜上实施效果良好。近五年来,公司部署投产新井5口,获得无阻流量9.8万立方米,已累计生产1300万立方米,很好的弥补了老井产量递减,确保年度产能建设的圆满完成。
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