面对低油价寒冬期的严峻考验,胜利油田滨南采油厂坚持一切工作向质量效益聚焦,
树立油藏经营理念,大力推进转方式、调结构、挖潜力、提效益
[中国石化新闻网2016-11-08]有地质大观园之称的胜利油田滨南采油厂,所辖油田已开发48年,普遍进入特高含水阶段,面临自然递减加快、后备资源接替不足和稳产难度大等难题。<">
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井井必算:吨油成本比计划降11元

2016-11-09   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  面对低油价寒冬期的严峻考验,胜利油田滨南采油厂坚持一切工作向质量效益聚焦,
  树立油藏经营理念,大力推进转方式、调结构、挖潜力、提效益
  [中国石化新闻网2016-11-08]有地质大观园之称的胜利油田滨南采油厂,所辖油田已开发48年,普遍进入特高含水阶段,面临自然递减加快、后备资源接替不足和稳产难度大等难题。
  在低油价寒冬期,如何多产效益油、夯实可持续发展根基?
  该厂坚持把效益作为勘探开发的标尺,井井必算、斤两必夺,大力推进转方式、调结构、挖潜力、提效益,力促提质增效升级。前三季度,该厂单位完全成本比计划降低10.97元/吨,减亏1265万元。
  找最有效益的油
  为落实滨南油田滨6块沙三段的产能、对100万吨储量进一步滚动建产,滨南采油厂科技英才奖获得者——地质所地质勘探室副主任陈雷在滚动井滨6-斜6井现场住了两天,密切关注目的层油气显示,最终该井获得日产油15吨的高产。
  “手里有粮,心中不慌”。该厂以增加更多经济可动储量为核心,大力实施资源优先战略。
  为加快寻找“优质粮”,他们探索实行滚动勘探项目组管理,设立勘探专项奖,积极牵手科研院所,加强勘探基础研究。去年以来,该厂积极推进滨三区复杂断块油藏目标评价等19个科技攻关项目,创新引进和应用勘探新理论、新技术、新手段,促进提升勘探成功率。
  他们着力抓好探井、滚动井论证和全过程监控,建立风险勘探竞争性平行论证机制,细化钻井、录井、测井全过程各环节质量监控,严控储量发现成本。去年以来,该厂共完钻探井7口,成功率85%;完钻滚动井18口,成功率100%。
  按照规模拉动、示范引领、突出质量、转型发展的思路,他们围绕中浅层、中高渗、优质高效储量开展滚动评价,积极开展层系空白带、区块接合部的井位复查工作,努力扩大优质资源储备规模,去年以来共上报探明商业可动储量64.86万吨,落实商业开发储量470余万吨,为持续发展提供了优质后备阵地。
  投最有效益的钱
  “优化、再优化、不断优化”是地质所开发二室科研人员的工作主题词。
  为拿出最有效益的注采完善方案,该室主任霍爱民和同事加班加点,一头扎进钻、测、录、动态监测资料及每口井的历史生产资料与研究成果等海量数据里,大海捞针般一项一项地仔细分析、总结论证,反复细算投入产出账,经常一天工作十几个小时。
  “今天的投资就是明天的成本。”霍爱民说,“一口新井投资几百万元,只有钻好了才是优质资产,感觉身上的责任非常重。”
  低油价下,如何把投入的每一分钱花在刀刃上,做实做优增量、摊薄完全成本?
  该厂围绕“投资下得来、效益最大化”目标,积极转变产能建设思路,一体化运行、统筹优化,千方百计降低平衡油价,确保增量优质高效。
  他们优化老区产能建设模式,由靠投资拉动的整体调整向控开发成本的注采完善转变。今年,该厂重点上报实施了9个“规模小而美、投入少却肥”的注采完善方案,新钻井27口,新增产能2.69万吨,增加经济可采储量34.4万吨。经过方案优化,平均单井投资节约70万元,百万吨产能投资减少5.1亿元,开发成本由13.5美元/桶降至10.7美元/桶,以油价40美元/桶评价,内部收益率均达到12%以上。
  为提升新井效益,他们实施单井系统工程,新井由过去“流水线”运行变为“环式”“节点式”运行。今年以来,该厂已投产新井27口,开井25口,平均单井日产油5.6吨,同比增加0.7吨,产能建设达标率达到103.4%。
  该厂还创新推行丛式井开发的“井工厂”产能建设模式,去年以来共建成丛式井组28个、油水井130口。43口油水井同台生产的白鹭湖“井工厂”,是目前油田东部陆上最大产能阵地。与传统产能建设模式相比,该块产能建设节省钻井投资2606万元,减少井场及道路征地142亩,缩短钻井周期157天,且在后续管理中还能降低维护费用和管理难度、提高劳动生产率。
  干最有效益的活儿
  采油管理九区的技术人员没想到,“防砂”变为“排砂”,不仅有效解决了郑41X2块因细粉砂运移造成近井地带严重堵塞的问题,把稠油低效井变高效井,竟然还“救活”了王庄油田两口套损井。
  惊喜源自该厂做实“三线四区”经济运行模型、探索应用水力排砂工艺技术。去年以来,该厂共应用该技术10井次,截至目前累计产油1.12万吨,单井平均日产油达6.5吨,措施经济效益达1210万元。
  优化应用低成本提效措施,是该厂推进存量提效的重要举措之一。
  为了干最有效益的活儿,他们扎扎实实算好效益开发的大账,重点应用“三线四区”经济运行模型,对全厂区块、油井进行经济评价,实施调结构、优措施、强基础系列提效举措。
  他们重点强化稠油低成本技术的集成应用,增强稠油开发效果。该厂集成5项蒸汽流场调整技术,调整各类蒸汽流场58井次,同比阶段累计增油8410吨,综合油汽比提高0.03。此外,氮气泡沫调剖、复合氮气控水、“ANFS(酸液+氮气+泡沫+蒸汽)”等技术应用后,也都收到显著经济效益。
  该厂大力强化基础管理,进一步把效益化管理与单元目标管理平台结合,完善三级动态分析管理体系,促进效益化管理有效落实,全厂63个区块稳升率达到87.3%。他们开展以“三率”指标为主抓手的夯基固本工作,目前注采对应率、分注率、注水井层段合格率分别同比提高4.8、3.8和0.2个百分点。他们还强化注汽全过程精细管理,今年以来平均注汽干度由70.6%提高到71.4%,注汽锅炉热效率由84.7%提高到85.25%。
  在此基础上,他们强化群众性群管群挖工作,今年以来以调参方式治理沉没度大于500米的油井53口,日增油57.3吨;抽油机调平衡183口,日节电3300千瓦时。

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