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解读“十三五”规划“三个看点”

2016-03-09   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
物含量下降了200毫克/立方米以上,为炉外脱硝系统达标运行打下了基础。
  锅炉烟气达标排放不单是一个车间的事情,要求燃料、脱硫、锅炉三个车间必须密切配合。为确保外排烟气稳定达标排放,该厂制定了烟气超标捆绑考核措施,激励各车间密切配合、精心操作。
  该厂抓环保关口逐渐前移,控制煤炭质量进厂源头。对煤炭供应商进行严考核、硬兑现是源头控制的好办法。该厂规定:严控热值低于5000千卡/千克、硫含量高于1%的煤炭入厂,通过阶梯型扣款等措施,鼓励硫含量低、热值高的煤炭进厂。今年以来煤炭质量稳步提高,入厂煤硫含量和平均热值不断创出新水平。
  在源头控制煤炭质量的前提下,热电厂把生产过程的指标控制作为烟气稳定达标的有效手段,适时控制烟气各项指标,真正做到“生产怎么搞,环保说了算”。
  为确保烟气过程控制有标准,该厂制定符合自身特点的烟气超标应急预案,并针对不同阶段的环保数据进行相应的调整,外排烟气各项指标决不允许“越线行驶”。
  “宁可停炉造成经济损失也要确保达标排放。”这一要求在热电厂已经成为一项铁的制度。
  这两年,在地方政府组织开展的冬季“百日大气污染物排放治理”等活动中,齐鲁石化减排成效显著,受到地方政府的充分肯定,省、市、区多家地方媒体,多次到齐鲁石化热电厂对大气污染物控制经验进行宣传报道,成为地方政府推广环保治理的典范。

在章节中提出服务贸易占对外贸易比重、重污染天数减少、全国总人口等指标。
  通过这样的指标设置,进一步强化创新驱动、结构调整、补齐短板、改善民生的发展导向,增强人民群众获得感ࠀᠺᝣ

  [中国石化新闻网2016-09-28]8年来,齐鲁石化热电厂潜心研究氨法脱硫工艺,逐步破解技术难题,持续进行环保设施升级改造,整套脱硫工艺实现了循环利用,成为循环经济的引领者
  8年前的齐鲁石化热电厂,就是一家产品单一的煤电企业,与化工企业没有丝毫瓜葛。2009年,随着第一套氨法脱硫装置在热电厂投用,产出的优质硫酸铵复合肥成为市场的热销产品,热电厂已经不仅仅是一个单一的热电企业了。
  近年来,齐鲁石化热电厂严格履行环保责任,对氨法脱硫技术潜心研究,对原有脱硫装置进行升级改造,并对氨法脱硫装置存在的问题进行联合攻关,锅炉烟气脱硫效率逐步提高,脱硫装置运行稳定。8月31日,7号锅炉超洁净排放改造中交后投运,至此,该厂10台高温高压燃煤锅炉全部实现氨法脱硫,外排烟气环保指标优于国家标准,煤电+化工成为煤电企业循环经济利用的新模式。
  反向思维逆势而上
  “氨法脱硫”的特点是反应速度快,脱硫效率高,占地面积小,将烟气中的污染物二氧化硫转化为硫酸铵,变废为宝,从而实现循环利用。而传统的石灰石、石膏法脱硫,虽然工艺成熟,可是生成亚硫酸钙脱硫灰,只能进行二次处理。
  尽管“氨法脱硫”与传统脱硫工艺相比有诸多好处,但是由于氨法脱硫腐蚀性强、技术不完善等缺点,操作难度大,国家三大电力企业纷纷对氨法脱硫敬而远之。
  齐鲁石化热电厂瞅准了“氨法脱硫”能够实现循环经济这一大优点,经过深思熟虑,多次调研、论证。2009年初,齐鲁石化开始引进氨法脱硫项目,这在当时成为国内单套规模最大的氨法脱硫装置,产出的副产品硫酸铵成为市场上的抢手货。
  第一代氨法脱硫尽管存在这样那样的问题,但是循环经济的大方向没有错。齐鲁石化热电厂经过不断研讨,不断调研,最终对原脱硫塔进行不断升级,彻底解决影响稳定运行的病症。
  从2010年开始,他们分阶段对氨法脱硫进行升级改造,全流程提前介入方案制定,对每一个设备、每一道工序都进行研究探讨,完成改造后,整个系统对实际生产的适用性明显增强,解决了氨逃逸、气溶胶排放浓度大等问题。
  2012年1至4号炉脱硫升级改造完成,脱硫效率大大提高,成为众多热电企业前来学习的范本。
  今年8月31日,该厂最后2台半干法脱硫脱硫升级为氨法脱硫装置,至此,热电厂10台燃煤锅炉全部实行氨法脱硫工艺,副产品硫酸铵成为很好的复合肥原料,粉煤灰成为制造地砖的抢手货,灰渣成为修路的基础材料,整套脱硫工艺实现了零排放,热电厂从此踏上了循环经济利用新世代。
  联合创新设备升级
  今年5月6日,6号锅炉脱硫装置实现一次整体投运成功,淡淡的烟气伴随着蒸汽缓缓升腾,原先飘落一地的凝结水现象不见了,烟气带水大大降低,这是该厂在环保装置建设中,不断克服难题,联合创新取得的又一成果。
  他们对1至4号锅炉氨法脱硫工艺进行大胆自主创新,采

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