磨溪龙王庙组气藏高效勘探开发透视(上)
[中国石油新闻中心2015-11-11]

磨溪205井。
2015年10月30日,中国石油西南油气田安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏009-2-X2井一次投产成功,日产气量达120万立方米。这是继上个月年产气110亿立方米的龙王庙组气藏全面建成投产后又一口高产井。磨溪龙王庙组气藏开发井口口高产之势仍在持续。
时间再回溯到3年前。磨溪8井发现的高产气流印证了半个多世纪的设想,宣告了我国最大的单体海相整装气藏诞生。至此,找到大气藏的梦想终于得以实现。
“古隆起必大有可为!”秉承这一信念与共识,川渝石油人在四川盆地耕耘长达半个世纪。
经过半个世纪的持续勘探与不断创新,石油人不仅创造了中国石油勘探史上的奇迹,而且蹚出了一条大气藏科学勘探开发之路……
历史与现实的交织:锲而不舍攻坚古隆起
2014年3月20日,磨溪008-H1井测试放喷时的呼啸声,回荡在四川省遂宁市磨溪镇卢家湾的山窝窝。这是西南油气田公司开发安岳气田龙王庙组气藏的第一口水平井。
在距离井场1公里的院坝里,村民卢兴权、卢昌泽和陈长财围坐在一起,争论着一个问题:从他们穿开裆裤时,就听说这一带在钻井,50多年过去了,怎么现在才看到真正的气井?
四川,世界上最早发现和利用天然气的地方。早在西汉时期,四川就已发现可燃烧的天然气,名曰“火井”,用以煮盐。川中,新中国第一次石油大会战之地,1958年,68部钻机云集于此,绘就我国第一次石油大会战的风云画卷。50多年后,龙王庙组气藏勘探成功获得突破,再扬会战旌旗。钻机林立的场景让人感慨:这样的大场面,久违了!
龙王庙,是地球在大约4亿年前形成的地层名称,位于乐山—龙女寺古隆起磨溪区块,在地下约5000米深处。历史惊人相似,但不是简单重复,几代石油人与古隆起勘探“斗智”并展开拉锯战,历程就像一部情节曲折的小说,充满悬念。
1964年3月,四川石油管理局钻探威基井,威远气田横空出世,古隆起也逐渐浮出水面。此后一直到1990年1月,勘探区域从四川威远县延伸到四川资阳市等地,完钻30多口探井,要么是水,要么只是微气。
20世纪90年代,古隆起两次作为国家重点攻关专题,钻探多口探井。由于地质认识及工程技术等方面的原因,勘探没能获得突破。
2006年3月,川中古隆起“下古生界—震旦系”列入中国石油风险勘探重点领域,先后完钻4口风险探井,但效果未达到预期。
2007年9月,勘探古隆起的磨溪1井在长兴组获高产气流,提前完钻,石油人再次与大气藏擦肩而过。
石油人没有气馁。他们不断总结经验,收获信心:第一回合,深化了地质认识;第二回合,积累了工程技术经验;后两个回合收获了信心。
失利就像台阶,石油人拾级而上,一步步接近成功。新一轮地质科研攻关后,2009年12月,3口风险探井勘定,石油人继续攻坚古隆起。
理论与实践的碰撞:新思维开辟战略新领域
油气勘探,就是求证“有没有,在哪里,怎么样,有多少”的过程。油气地质理论,指导龙王庙组气藏勘探实践;勘探实践,也推动油气地质理论创新呈现螺旋式上升。从1956年威基井开钻,到2012年9月磨溪8井发现龙王庙组气藏,认识到实践往复循环了50多年。
沧海桑田,经过亿年时光,海洋上升为陆地。“地质运动深埋古隆起于地下,恰似巨厚的被子,把气藏保存至今。”曾任四川石油管理局总地质师的冉隆辉说。
高石1井和磨溪8井,就是掀开“被子”的“临门一脚”。高石1井测试日产气达到102万立方米,一举扭转了之前龙王庙组勘探的不利形势。随后,在磨溪8井试油阶段,由于没有对比资料,龙王庙组地层综合解释“似水非水、似气非气”,要不要投入巨资试油,争论激烈。
中国石油勘探与生产分公司组织分析“蛛丝马迹”,决定大胆一试。“翘首等待的日子过得非常慢。”西南油气田公司副总地质师沈平说。
2012年9月9日,磨溪8井完成试油作业,测试日产气量超过190万立方米,从而发现磨溪区块龙王庙组气藏。3个月后,开井产气。
紧随磨溪8井完钻的是磨溪11井。在龙王庙组地层,连续诱喷3天,没有产气迹象。西南油气田公司认为“与地质分析结果不符”,决定“关井复压,看个究竟”。关井4个小时,奇迹发生了:压力回升,并持续上升。之后,实施储层改造作业,测试日产量超过百万立方米。西南油气田公司主管勘探的副总经理徐春春闻讯,一夜辗转难眠,戏称磨溪11井龙王庙组为“最牛水层”。
继磨溪8井、11井之后,磨溪10井、9井在龙王庙组地层钻获高产气流。4口探井“簇拥”在一起,构成了龙王庙组气藏大发现的初步轮廓,大气藏呼之欲出。
油气勘探开发,收获的不仅仅是储量、产量。国土资源部评审专家组认为,磨溪区块龙王庙组气藏勘探突破并丰富了古隆起形成和演化、油气运移和成藏等油气地质理论,积累了快速高效勘探开发新气藏的宝贵经验,开辟了四川盆地寻找大气田的战略新领域。
中国石油大学(北京)教授刘毅军表示,磨溪区块龙王庙组气藏的勘探成功,表明我国常规天然气田的勘探开发仍有很大潜力,树立了继续在国内找到特大气田的信心。
西南油气田公司未曾停下脚步,应用乐山—龙女寺古隆起勘探开发的地质理论、工程技术创新成果,分析研究四川盆地古隆起,力争再获新发现。
速度与效益的脉动:“一体化”撑起大场面
徜徉在重庆、成都街道上,天然气的影子随处可见,出租车、公交车烧油都是“另类”。
成都出租车司机刘师傅的老家在四川遂宁市乡下,对于家乡的龙王庙组气藏试采工程为何加快建设,他有自己的看法:“报纸说过,支援老家发展,当然好。”
四川是全国天然气利用最多的省份之一。虽然近年来四川盆地的天然气产量逐年增加,但随着工业化、城镇化的推进和天然气利用产业的发展,天然气供需一直处于紧平衡状态。在迎峰度冬阶段,川渝地区天然气平衡的压力更大,原因主要是天然气产量的增长落后于需求的增长,加之四川盆地一批老气田普遍进入开采中后期的产量递减阶段,供需之间形成了“剪刀差”。加快龙王庙组气藏勘探开发,对于西南油气田公司、区域经济发展都迫在眉睫。
又快又好,“理想很丰满,现实却很骨感”。天然气勘探风险高、投资大,在四川盆地钻一口5000多米的探井,需要投资近亿元。理想与现实的“干戈”,在“油气风险勘探管理办法”面前化为“玉帛”:中国石油勘探与生产分公司把具有战略性、全局性、前瞻性的资源基础好、地质风险大的新盆地、新地区、新层系,列为油气风险勘探项目专项,冲刺重大发现和突破。这一红利,释放了投资巨大的压力,推动了思想解放,激励了勘探实践。
川庆钻探工程有限公司副总经理伍贤柱称:“龙王庙组气藏的发现,要归功于中国石油的风险勘探机制和钻井高效勘探技术。”提速,是摆在钻井面前的又一道难题。四川盆地储层埋藏深、岩石异常坚硬、钻速低。在大庆、长庆等区域,钻井队年进尺一般都在4万米至5万米,有的甚至超过15万米,但在四川地区,上万米已是凤毛麟角。50多年来,四川地区单队年进尺最高纪录只有2.5万米。西南油气田公司和川庆钻探公司继承并发扬“磨溪速度”,探索出新的“优、快”钻井技术模式。通过优化井身结构,使用高效PDC钻头、长寿命螺杆和优质钻井液,大幅提高钻井速度。磨溪区块新井平均钻井周期109天,最短仅70天。
在多方的共同努力下,龙王庙组气藏实现了安全优质高效勘探开发,引发出连锁反应,好比在平静的湖面投下一块巨石。
对于西南油气田公司来说,龙王庙组气藏的发现,一举扭转了其产量和储量结构。作为老气区,历经长期开采,西南油气田剩余可采储量和新发现的资源主要是低品位的难采储量。龙王庙组气藏规模大、产量好、品质好。它的发现将为西南油气田带来产量和效益的双赢。
17年前,克拉2气田的发现,促使了能源大动脉西气东输的诞生,开辟了中国能源利用的天然气时代。如今,探明地质储量达4403.83亿立方米龙王庙组特大气藏的发现,能够为我们带来什么,值得期待。

实施勘探开发一体化,加快资源向产量转化

高石梯—磨溪地区钻井技术持续提速提效
