油价走低对产业影响不一:油气开采受伤交通运输受益
[中国石化新闻网2015-08-13] “注不注水,效益说了算!”8月10日,中原油田采油四厂油藏经营管理三区地质人员就文72-100井是否该上注水措施进行讨论时,该区地质副经理杨勇说,“这口井注水见不到效益,就应该关停。”
今年年初以来,采油四厂立足效益开发,着力调整和优化注水结构、措施结构、产液结构,用好经济界限模板,油田开发质量和效益不断攀升。
注水结构:没有效益的水一滴不注
为确保注的每一滴水都能带来效益,今年年初,该厂开展了注水大调查活动,对全厂626口注水井的历史注水量、历史注采关系等有了全面的掌握。在此基础上,该厂以强化高效注水、开展精细注水、保证有效注水为目标,着力解决平面、层间、层内三大矛盾。
在平面上通过抽稀井网、换向注水改变液流方向,进而重组有效注采井网,在文85、文135等单元实施老井归位7井次,恢复水驱控制储量18万吨,累增油118吨。
在层与层之间立足于精细注水,均衡动用,在油井转注方面坚持单层或相近物性砂层组段注水;在水井调整方面采取封堵无效注水,缩小注水井段层段,改善层间矛盾。
在层内,对未注到目的层或低效循环的水井采取关井或改层注水:在高含水井区实施主力层调驱调剖,二、三类层精细注水;在含水波动较大的井区,利用温和注水、周期注水来实现控水稳油的目的。上半年,该厂实施动态调整措施202井次,减少低无效注水量45.604万立方米,增加效益438万元。
措施结构:从关注效果到关注效益
8月3日,采油四厂网站业务公开栏发布了8月份油水井措施专家决策汇总表,总共通过了12口油水井措施。
年初以来,面对原油价格长期低迷的客观现实,该厂积极转变措施挖潜的思路,措施挖潜由关注效果“变”为关注效益,建立了措施效益优化模板和一井一策的考核机制,对措施井进行评价优化后再实施,措施收入高于完全成本优先实施,措施收入介于完全成本与操作成本之间优化实施,措施收入低于操作成本不实施。
同时,减少大投入、高风险措施,大修、压裂等措施必须充分论证和效益评价通过后实施;维护性措施优先实施,一般性措施结合检泵扶躺实施;在整体方案指导下进行措施挖潜,水井措施重点实施,依靠水井措施培养油井措施。今年年初以来,该厂累计实施油井措施68井次,措施有效益率达59.6%,年增油6365吨。同期对比,措施减少27井次,措施完全费用减少2197万元,措施有效益率增加1.05个百分点,单井增油增加20吨。
在深化剩余油认识的基础上,对长期停关的潜力井层在先期配套完善的基础上恢复利用。今年,该厂已实施长关井恢复利用4井次,有效4井次,日增油水平4吨,日增油能力33吨,累积增油942吨。
产液结构:让效益模板当“裁判”
“油井不一定都得开着,如果每天生产的油还不够成本,就应该关停。”该厂地质研究所副所长韩磊说。
韩磊认为,高产不等于高效,低产也不一定低效。关键是要建立科学的单井经济效益评价体系,让每口井的盈亏一清二楚,不再“雾里看花”。只有这样,才能对症下药,提高开发质量和效益。为此,今年韩磊带领技术人员绘制出不同油价下油井效益生产的经济界限图版,依据此图版及时对生产井进行效益评价。
根据评价结果,加大分层堵水工作力度,改善层间矛盾;改变层位单一的高含水井生产方式,降低低无效产液量;对高含水老井,实施注采井别转换,完善注采井网。
文72-23井位于文135块北部复杂带,生产层位为沙2下1至7号小层。该井日产液20.9立方米,日产油0.4吨,含水98%。对照油井生产效益模板,技术人员认
