[中国石化新闻网2015-10-22]天津石化烯烃部以高负荷平稳生产为依托,将降低蒸汽消耗作为优化运行的重点,产汽做“加法“、耗汽做”减法”,前三季度,外引蒸汽量同比减少4.7万吨,降幅18%。
为解决蒸汽管网瓶颈,提高装置产汽能力,烯烃部巧做优化生产多产蒸汽的“加法”。他们优化操作乙烯装置汽油分馏塔釜温,有效提高了自产蒸汽量">
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普京:9月前为中俄东线输气管道建设提供国家保障全面计划

2015-08-13   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-10-22]天津石化烯烃部以高负荷平稳生产为依托,将降低蒸汽消耗作为优化运行的重点,产汽做“加法“、耗汽做”减法”,前三季度,外引蒸汽量同比减少4.7万吨,降幅18%。
  为解决蒸汽管网瓶颈,提高装置产汽能力,烯烃部巧做优化生产多产蒸汽的“加法”。他们优化操作乙烯装置汽油分馏塔釜温,有效提高了自产蒸汽量。同时对减温加压阀进行下线维修,大幅提高超高压蒸汽的温度。上述项目实施后,每小时多产超高压蒸汽超过2吨。另外,严格执行“一炉一案”,在裂解炉保持高负荷运行基础上,控制好裂解炉出口温度,减少裂解炉排污量,提高裂解炉对流段热负荷,这些措施又直接增加自产蒸汽量,平均每小时0.5吨以上。今年前九个月,乙烯装置累计增加自产蒸汽量超过1.6万吨。
  在优化生产增加自产蒸汽的同时,烯烃部又算起了减少蒸汽消耗的“减法”。他们对乙烯装置蒸汽消耗状况“撒网”筛查,收集蒸汽用量数据,运用能耗桥、负载曲线等相关工具进行问题“诊断”,建模分析,并与同行先进水平比,深入分析蒸汽用量大的原因,找出差距,抓住优化运行着力点。针对查找出的问题,他们根据负荷变化及时调节压缩机转数和抽气阀门开度,再从压缩机负荷调整及抽气率入手,通过提高汽轮机的功率和抽气/凝液比,减少了该系统蒸汽使用量。不仅如此,该部还结合生产实际,对塔釜和反应器进行个性化调优,以进一步降低蒸汽消耗。其中乙烯装置采用工艺水汽提塔降低塔釜液位、提高进料温度等措施,1-9月份共减少蒸汽消耗超过3万吨。
  不仅如此,烯烃部还狠抓现场管理,强化跟踪考核,通过优化蒸汽管网操作,减少蒸汽放空以及查漏治漏,现场跑冒滴漏及不合理用能现象得到明显改善。
  通过精耕细作,精打细算,前三季度的蒸汽使用持续优化,让烯烃部在保证产品质量的同时,外引蒸汽及蒸汽用量同比均大幅减少,仅此一项降本增效760万元,创历史最好成绩。

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