[中国石化新闻网2015-07-28]经过两天紧张的抢修,巴陵石化合成氨装置新区高压蒸汽管道焊缝裂纹泄漏点被成功堵住,避免了一起大面积非计划停车及重大安全事故。
6月30日,巴陵石化化肥事业部合成车间设备技术员李谟盆例行岗检。当他走到低温甲醇洗单元北侧时,发现管廊下的地面有一片湿漉漉的水印。
“这里是高温甲醇区域,怎么会有冷凝滴水出现?”李谟盆疑惑地抬起头">
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在线带压堵漏

2015-07-29   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-07-28]经过两天紧张的抢修,巴陵石化合成氨装置新区高压蒸汽管道焊缝裂纹泄漏点被成功堵住,避免了一起大面积非计划停车及重大安全事故。
  6月30日,巴陵石化化肥事业部合成车间设备技术员李谟盆例行岗检。当他走到低温甲醇洗单元北侧时,发现管廊下的地面有一片湿漉漉的水印。
  “这里是高温甲醇区域,怎么会有冷凝滴水出现?”李谟盆疑惑地抬起头,发现约8米高的管廊处正往下滴水。他一根根排查分析,初步判断是高压蒸汽管道存在泄漏。
  李谟盆立即上报车间,并联系检维修人员。当检维修人员拆开管道保温层,看到高压蒸汽管道有一道近40厘米长的焊缝裂纹存在泄漏。
  这一高压蒸汽管道压力有10兆帕、温度在500摄氏度以上,周围布满易燃易爆有毒有害的甲醇、硫化氢和氢气等管线,一旦裂纹引发管道崩裂,将导致灾难性事故。
  化肥事业部立即申报公司级重大检修作业,组织合成车间、设备室和检修单位管理技术人员进行作业前危害识别,并从广州请来专家连夜商量对策,制定在线堵漏方案。
  “采取焊接双假法兰,用螺栓紧固后捻压的方式堵漏。”当这一方案确定下来,抢修准备工作迅速展开。合成车间现场监护人员密切关注裂纹变化情况,建华公司加紧制作假法兰,搭建高处检修作业平台及逃生通道。
  20小时后,一切准备就绪。抢修人员穿上防烫服,戴上防护面罩和防烫手套,在充分做好个体防护后,于7月1日晚7时正式作业。经过6个多小时的艰苦奋战,2日凌晨1时30分成功实施高压蒸汽管线在线带压堵漏抢修作业,装置安全生产没有受到任何影响。

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