[中国石油新闻中心2015-04-29]


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西气东输南昌管理处探索运检维一体化(图)

2015-04-30   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
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  “集中监视”管控模式优化示意图


  中国石油网消息(记者楚海虹)“如遇紧急情况,维抢修队赶到赣州站至少要6个小时。现在运检维一体化了,站队不等不靠,自主解决问题,省时又降成本。”实施运检维一体化以来,西气东输南昌管理处在保证安全生产的基础上,积极探索生产组织新模式,在“集中巡检、集中监视”“远程控制”、运检维一体化方面不断探索,实现设备可靠性提升、生产力提升、员工技能提升。
  南昌分输压气站于2014年6月成为西气东输首批“集中巡检”试点单位,所辖10座分输站、2座分输压气站均已实行“集中巡检”。这一运行模式试行以来,上海生产调度中心“集中监视”系统报警信息准确、可靠。
  目前,西二线江西段所辖14条分输支路、3台进口燃驱机组、2台国产化电驱机组全部完成远程控制改造,12座场站完成报警信息组态上传、测试及防爆扩音报警系统硬件安装调试。南昌管理处还完成12家分输用户的远程控制分输运行,北京油气调控中心可对分输用户进行开阀、关阀、日指定量分输等日常工艺操作。5台机组也实现远程启停、负荷分配、转速调节等操作。
  上海调度中心实施“集中监视”后,基层站队响应及时、效果明显。南昌站工单自主完成率由试点前的21%提升至目前的52%,且实现自主完成SCADA系统春检和秋检作业。这一新模式还解决了场站员工长期值班监屏的问题。场站员工现在每天白天工作8个小时,夜间可以休息,实行应急值班。
  据悉,南昌管理处即将全面步入“集中监视”时代,如果未来实行“计量交接电子化”,将在很大程度上解放员工的设备日常操作工作。
  在“集中监视”“远程控制”的基础上,南昌管理处结合自身实际,积极探索“运检维一体化、大专业综合管理”运行模式。运维试点工作在不增加编制、车辆、宿舍等客观条件下,充分调动原有分输站生产人员的积极性,有效减少了南昌维抢修队的工作量,使分输站员工和维抢修队有机结合在一起,大幅提高了管理处维抢修工作效率。
  目前,南昌管理处已具备试点“无人值守”“计划维护”“定期巡检”雏形,立足于管理处自身“设备完好、技能提高”,依靠上海生产调度中心的“监管分离、防护有效”,结合北京油气调控中心的“远控可靠”,将逐步实现西气东输“提高工效、模式优化”生产运行管理目标。
  名词解释
  集中巡检:简化巡检次数,由原来的两个小时一巡检,变成白天联合巡检、夜间重点巡检,以此提高巡检质量。场站的工作重心,由原来的运行监视与操作转变为设备设施维护保养与操作,以此提高场站人员维护维修主动性,及时排除隐患,确保设备设施的本质安全。
  集中监视:在集中实施“集中巡检”的基础上,将场站的监视功能剥离,统一由上海生产调度中心负责,通过采集现场关键设备的报警数据,实现场站、上海生产调度中心对生产异常情况的两级监视,达到“监管分离、提高工效”的目的。上海生产调度中心发现问题后,立即进行现场确认,由基层场站处理解决。此举将场站人员从24小时监视工作中解放出来,充实到巡检维修和线路保护工作中。
  在岗:员工在岗期间负责站内设备的运行操作和维修维护、计量交接、集中巡检、应急情况处置、报警信息确认和处理等,并通过值班电话、声光报警系统接收调度指令和报警信息。
  待班:即应急值班。待班人员在班次内负责执行工艺操作、重点巡检、维护维修、接听值班电话、接收并处理报警信息等工作,可在待班室休息。
  一线声音:
  任魁(南昌管理处处长):区域管理,效率高效果好
  我们探索“运检维一体化、大专业综合管理”运行模式,是因地制宜、基于西二线江西段的实际情况进行的。
  南昌管理处管辖着西二线江西境内一干两支近1100公里管道,还有12座场站、40座阀室。这么长的管道,仅配置一个维抢修队,仅有27名维抢修人员,相当于两个人要管1个场站、3个阀室和82公里管道,管道检修、维护和应急工作的责任和压力非常大。在这种情况下,如果继续沿用原有的管理模式,势必造成日常维护和检修成本高、工作量大、人员短缺等问题。
  从应急管理的角度,如果站场运行人员发现缺陷立即反馈给维抢修队,即便维抢修队立即出发,也会因为路途遥远,可能延误缺陷的处理时间,还会造成工作程序复杂化,维检修费用也相应增加。因此,我们管理处一方面加大力度强化场站员工维修技能,一方面积极探索“运检维一体化、大专业综合岗位管理”,逐步摸索出场站管理无人值守、无人操作、定期巡检、计划维修的新路子。
  根据实际情况和现有资源,我们在“集中监视”和“远程控制”的基础上,成立赣州运维队,将原吉安、赣州站运行队伍合并;维抢修队调配4名技术员,以原赣州分输清管站为根据地,全面负责吉安站、赣州站及142号至149号阀室278公里范围内的生产运行和设备维检修工作。
  通过推行运检维一体化,我们发现有4点可喜的变化:一是场站设备消缺的及时性提高了,保证了设备的“健康”,降低了生产管理成本。以赣州站为例,以前处理故障至少需要3个人,几百公里的路程,来回时间按两天计算,单次处理赣州站故障折合下来的成本包含过路费、油费、食宿费用约2400元。推行运检维一体化后,根据这段时间处理故障的次数,迄今为止,光赣州站一个站就能节约成本约7万元。
  二是人力资源管理能力显著提高。人数不变,但工作效率大大提高。三是解决了维抢修队维护半径大、工作量大的问题,划小区域,灵活机动。四是充分调动了原分输站生产人员的积极性,员工实际动手维护操作能力显著提高,使分输站和维抢修队有机结合在一起,大幅提高了管理处维抢修工作效率。
  张富裕(赣州运维队负责人):一专多能,有问题靠自己
  赣州运维队是今年1月1日成立的,现有12名员工,负责吉安分输站、赣州分输清管站和干线8个阀室的运维工作。
  今年年初以来,我们队进行仪表自动化、电气、机械专业设备日常维检修作业30次、阀室巡检(每个阀室)11次,组织吉安和赣州站运维人员进行4次技术交流。虽然工作量比以前多了一些,但工作效率提高了,成本降低了,员工积极性和精神状态大大改观。
  原来传统的运行模式基本是站管站、队管队,各司其职。以前在场站,以发现问题为主,从安全管理角度不允许场站自主作业,大事小事都得等维抢修队来处理,等靠心理比较强。现在我们成立了赣州运维队,业务范围大大拓宽,人员技能水平提高得非常快。我们必须深入掌握设备原理、了解设备结构、熟悉设备维护和检修工艺及技能,把场站管理运营好。这样做的结果是,人员潜力挖掘出来了,员工一专多能,既对场站管理有利,也对自身发展有利。
  举个例子,在场站运行中,调压橇膜片损坏是一种常见故障。以往调压橇损坏后,场站人员会立即报告维抢修队,维修人员驱车赶往场站大概需要4个小时,更换膜片只需要半个小时,前后加起来要花上将近5个小时。实行运检维一体化后,运维人员对设备性能及结构比较了解,自己就能够更换膜片,前后只需要半个小时,隐患能够及时消除,既节省了维抢修成本,又降低了维抢修人员行车过程中的风险、人员工效等。
  李卫华(赣州运维队员工):“集中巡检”,技能提信心增
  我在赣州站工作快5年了。我以前是输气岗,实行“集中巡检”前,值一天班需要每隔2个小时巡检一次,而且只有我一个人,到了后半夜也要2个小时巡检一次。除了场站工艺检查,我还要查看安保情况,如果发现问题,必须立即上报,根据问题的轻重缓急等待领导安排解决。可以说,巡检的目的就是为了及时发现问题,然后上报,等着解决。
  启动“集中巡检”后,每天9时,值班站长和各专业岗位员工一起,大概四五个人,按照设备巡回检查表对工艺区开展“集中巡检”。各专业人员在一起可以相互学习,掌握其他专业知识。每天22时,值班人员再按照夜间重点巡检路线进行一次巡检。
  最大的变化就是晚上如果场站没有特殊作业和工况,值班人员可以应急值班,不用像以前那样一直守在站控台。因为上海生产调度中心在“集中监管”,只要发现情况就会按响场站警铃,我们可以马上解决问题。这样一来,一方面让员工能够得到充分休息,提高员工的工作热情;另一方面,我们能够从辛苦、繁杂的值班作业中解放出来,把更多精力投入到现场学习、现场操作中,设备维修保养等有了人力保障。我认为,这样更加有利于提高场站的安全运行水平。
  现在,我们都愿意参与设备、电气、仪表自动化设备的维护保养和故障处理,锻炼的机会多了,经验积累得多了,安全意识、风险隐患识别能力和技术水平都提高了不少。

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