青海油田切16井区效益建产透视(图)
[中国石油新闻中心2015-04-17]
事:油田产能建设周期长、成本高,制约油田提效。
因:产能建设按部就班,没有新机制下提速、提效的办法和考核机制,计划建产的老模式没活力。
补:探索产能建设区块总承包模式,实施项目管理。

4月12日,青海油田切16井区5万吨产能建设的74口油井已连续稳产150天,累计生产原油2.5万吨,平均单井产量达到1.95吨,经济效益凸显。由此,切16井区高效建产成为青海油田产能建设、油气勘探降本增效的首个成功案例。
切16井区5万吨产能建设项目是青海油田勘探开发60年来首次采用投资、钻井、测录井、投产作业总承包模式进行建产的试验区。
总承包项目管理模式为切16井区5万吨产能建设项目“包”出了速度、产量和效益,蹚出了一条高效建产的路。
甲乙方一盘棋
目标高效建产
时间只有6个月,投资锐减1/3建成5万吨产能,能完成吗?项目部的员工感到惊讶。同时,在油田长期搞产能建设的工程技术人员也持怀疑态度。
切16井区在昆仑山脚下,海拔3000多米,与产能建设关联配套的水、电、路、通信等基础设施基本没有到位。
94口井的钻井设计有一大半还没出笼,井位往哪儿部?参建队伍如何组织?钻采工艺用哪些技术?地面集输管线怎么连接?建产前期的困难一个个接踵而至……
“钻井、测录井、投产作业等费用价格谈判异常艰难。”青海油田采油二厂副厂长林昆宝说,“大家掰着指头算账,包安全、包工期、包质量、包投资、包产量的五包模式让乙方感到压力很大。最终,甲乙双方从一盘棋的大局出发,达成价格协议。”
“切16井区5万吨产能建设的确时间紧、任务重,项目部全体同志的心里仿佛压了一块大石头。”项目副经理王俊峰说,“只有干,才能为高原油田高效建产杀出一条血路。”
2014年6月25日,切16井区5万吨产能建设项目在一片质疑和唏嘘声中启动。
施工流程再造
实现提速降费
切16井区5万吨产能建设任务共钻井94口,总进尺18.14万米。
在钻井工作量实施大包过程中,青海油田给予西部钻探青海事业部全力支持。过去,打完一口井后,才下达下一口井的井位;钻井公司拿到钻井工程设计、地质设计之后,才开始讨论施工方案、技术措施、准备开钻。现在,油田钻采研究院按照地质、地层特点,随井位批量下达设计。因此,没有了井队等停环节,节约了时间。
项目承包单位采油二厂对产能建设项目尤为重视,技术人员经常深入施工现场进行交流,帮助解决井队生产生活用水、驻地用电、重泥浆储备、钻机“油改电”等诸多乙方急需解决的问题,为钻井提速提效赢得了时间。
及时调整井位,保证钻井成功率。由于时间紧,切16井区的所有钻井设计都在室内封闭完成,难免发生误差。项目部技术人员本着实事求是的科学态度,调整了12口井的井位,成功率达到100%。
同样的区块,过去要13部钻机才能完成的进尺,现在只用8部钻机,且钻井机械钻速、平均完井周期创历史新高。机械钻速平均每小时达到22.55米,比上年提高6.2%;完井周期平均11.95天,比上年下降2.2%;钻井工程费用下降14.97%,比计划提前15天完成钻井任务。
采取集中投产的方法,减少了特种车辆路途占用时间,提高了投产时效,费用下降34%,平均作业周期缩短3.78%。
过去,在切16井区,每进行一次措施作业花大约10万元。产能建设大包后,在投产措施作业上,项目部科学论证,能自然产液的油井绝不盲目上措施。16-20-41井完井后,井筒压力低。技术人员反复论证,经过3天关井憋压,实现了自然投产,初期日产量达到4.5立方米。
工程精打细算
增效水到渠成
地面工程是产能建设花钱最多、最容易造成浪费的部分。
“用多少个电线杆合适、集输管线怎么走更合理……”项目部副经理王俊峰说,“地面工程每花1分钱,项目部的工作人员都要多次到现场测量、勘查、画图,精打细算。”
一台新抽油机大约要35万元,如果94口井全部安装新抽油机则要3200多万元。于是,项目部将采油二厂材料库里的数百台抽油机重新组装40台,仅此一项就节约费用近千万元。
由于受地域条件制约,切16井区采取的是一井一罐的生产方式。而新机制建产下的切16井区采用了3口井一个罐串联的方式,单井罐比过去少了1/3。费用降下来了,安全生产系数提高了,工人的劳动强度降低了。
“以往,搞技术的只管干活,不会主动算账。现在不一样了,要把活干漂亮了,更要把账算明白。”项目部开发室主任李生福说,“这个项目实现了地面工程场站标准化,工程质量优、投资控制好、安全生产受控,产能建设到位率达到82%。”
