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茂名石化:节汽节电双管齐下降本增效

2019/3/22   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2019-03-21]今年以来,茂名石化化工分部认真贯彻落实公司、分部职代会的要求,进一步深化精益管理,狠抓节能优化、降本增效,深度挖掘装置最大创效空间,丁烯车间鼓励全员主动工作、创造性开展工作,采取多种措施最大限度降低能耗,点滴节约用好每一分钱,精细化管理优化抠效益。
  车间积极推进节能降耗、优化增效,深入挖掘装置降耗的潜力。丁烯车间积极与高压车间对接,增大1#高压副产蒸汽用量,减少新脱轻塔低压蒸气使用,确保1#高压装置现场无蒸汽放空,同时降低新脱轻塔低压蒸气使用。车间全力使用高压副产蒸汽,在调节阀全开的情况下,2#丁二烯使用副产蒸汽量6946.3吨。2#MTBE新脱轻塔全力使用高压副产蒸汽,2月份新脱轻塔使用高压副产蒸汽10596吨,节省低压蒸汽约9408吨,节省约127万元。2月13日,车间主动工作,集中兵马全力切出蒸汽内漏再沸器E-210A,切换再沸器后,第一、第二汽提塔运行指标参数良好,共节省中压蒸汽1.5吨每小时。
  车间动员班组分析装置节能潜力,挖出装置优化空间。3月份,1#丁二烯装置通过一条临时胶管,他们将E-132C的抽真空系统中的V-126B出口与V-126出口连通,将E-132A/B抽真空系统切出,停下喷射器X-102的抽真空蒸气,仅靠一台再生釜喷射器X-102B连接三台再生釜的抽真空需求,节约中压蒸汽0.3吨每小时。3月5日,班长江流杞和工艺员钟东航一起想方设法将1#MTBE装置中压和低压蒸汽末端疏水器凝液进行优化,凝液由原来排放到FA204罐需启动GA207泵送出界区的流程,他们通过增加临时管线将其排放到FA206罐,从而可将GA207泵停下,每小时可节电5.5度,每年节省约3.4万元。